安庆石化装置停工实现零排放无污染
[中国石化新闻网2015-02-03]1月12日,安庆石化炼油一部常减压装置、催化装置、一套气分装置停工检修现场,停工工作刚结束,各塔器人孔已相继打开,检修人员在拆卸设备,大型吊车在吊装大件,管线在动火施焊,现场检修热火朝天。
2014年12月31日,炼油一部三套装置相继停工,进入为期45天的冬季停工检修阶段。停工期间,炼油一部增强绿色环保意识,抓源头、控末端,采用柴油清洗、药洗、全流程密闭吹扫、“三废”定向排放等环保措施,实现零排放、零污染、无噪声绿色停工。
“虽然停工工作量比以前多,但停工不影响周边环境,让周边居民放心,值得。”催化装置员工刘本琦发自内心地说。
让设备洗环保澡
1月6日,常减压装置停工工作全部结束,减压塔人孔打开后,技术人员陈敦平在检查减压塔塔盘时,发现塔盘呈现金属本色,原料油换热器管束抽出后,也是泛着金属光泽。陈敦平在现场走了一圈,闻不到刺鼻的异味。
“没想到设备经过柴油清洗、药洗,洗出了金属色,洗去了异味,环保效果这样好。”陈敦平一脸喜色。
停工期间,常减压装置退油后,设备内还残存原料油、渣油等重油介质,这些重油介质含有大量的胶质、沥青质和焦碳,黏附性强、流动性差、腐蚀性大,设备不易吹扫干净。
他们借鉴镇海炼化、九江石化等兄弟单位的停工经验,在设备吹扫前用柴油清洗,蒸塔后用药洗处理,让设备洗好环保澡。
柴油流动性能好,对重油有较强的冲刷力,柴油清洗就是系统内引入柴油,顺着工艺流程通过管线、换热器等设备,溶解粘附在设备上的重油。这种方式不仅缩短蒸汽吹扫时间,而且节约蒸汽耗量。
“以前吹扫管线设备需要3天,这次只用了两天。”常减压装置经过柴油清洗后,提高了停工吹扫效率和质量,陈敦平打心眼里高兴。
装置蒸塔后,为了避免减压塔等设备内残留的有毒有害含硫、氨、胺等介质污染环境,他们给减压塔等设备通入硫化亚铁清洗钝化剂,对设备进行药洗,以便钝化硫化亚铁及有毒有害介质。
“药洗防止了设备腐蚀和硫化亚铁自燃。”陈敦平说。
密闭吹扫零排放
1月5日,炼油一部催化裂化装置分馏、稳定系统停工现场,工艺技术人员朱虹带着员工分头将各路蒸汽关闭,结束了装置全流程密闭吹扫工作。
“这次全流程密闭吹扫实现了零排放,我们干活不用憋气,路过不用捂鼻子,防噪声耳塞也没派上用场。”朱虹说。
这是该装置第一次实现全流程密闭吹扫,朱虹和员工分享着这份喜悦。
以前,分馏系统利用工艺流程优势进行密闭吹扫。但稳定系统因为工艺流程限制,在蒸塔停工节点往往要通过塔顶放火炬、塔顶放空,将各塔少量残存的油气、烃类直接外排。
“现场不仅有异味,而且塔顶放空噪声也震耳欲聋。每到这时大家都硬着头皮在现场干活。”朱虹对上一次停工记忆犹新。
为实现全流程密闭吹扫,他们在停工前梳理稳定系统吹扫流程,对稳定系统进行了密闭吹扫技改,在稳定各塔顶放火炬安全阀上增加几条密闭吹扫管线。
这几条不起眼的密闭吹扫管线,内径最粗的只有100毫米,在这次绿色停工中第一次大显身手,将稳定系统各塔顶蒸塔蒸汽引进分馏系统进行冷凝、冷却、分离,并通过机泵将冷凝下来的少量轻质油和含硫污水密闭送出装置。
“这次停工,催化裂化装置、常减压装置和一气分装置都实现了全流程密闭吹扫,提升了绿色停工环保水平。”朱虹说。
定向排放零污染
在常减压装置药洗过程中,陈敦平一直待在现场,配合作业人员将滴落的药剂引进含油污水系统,避免流入雨排系统,污染水体环境。
停工过程中,废水、废气、废渣“三废”量大幅增加,他们提前做好环保风险评估,对“三废”定向排放做了硬性环保要求,并积极落实防范措施,做到责任追究到人、任务落实到人,规范停工不乱排乱放,确保“三废”定向排污零污染。
停工药洗,存在药洗后废剂不能达标排放、流入雨排系统污染水体环境等环保风险。他们选择环保型药洗液,并提前确定废剂处理方法。
他们按照停工药洗方案,将药洗废剂pH值控制在7~10,废剂达标后,才允许定向排至含油污水系统。
“装置胺系统药洗废剂化学耗氧量偏高,不能直排含油污水系统,我们就通过槽车、污水管线送到污水汽提装置处理。”陈敦平介绍着定向排污的得力措施,“停工期间,我们对反应废催化剂、含油污水、含硫污水、塔器废气排放都严格规定了去向。
