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炼油与石化工程

扬子环氧乙烷技术改进一举多得

2015-01-07   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-01-06]前不久,扬子石化烯烃厂实施一项工艺技术改进措施,让1#环氧乙烷装置两台小汽包检修喷砂成为历史,节省了10万元检修喷砂费,既节约了检修时间,又保护了环境,提高了效率,可谓一举多得。
  以往1#环氧乙烷装置停车检修过程中,小汽包内壁暴露在大气中,与水、氧气接触,出现锈蚀,为了确保生产安全,开车前必须对小汽包做喷砂除锈处理,这也成了每次装置停车检修的必经“程序”,既浪费大量的人力物力,又耗费检修费用。
  为了解决这一技术难题,扬子烯烃厂打破常规思维,多次召开专题会,设备、工艺技术人员查图纸,跑现场,看流程,进行问题探讨,深入分析1#环氧乙烷装置两台小汽包锈蚀的原因,提出了实施小汽包隔离通风的合理化建议,从源头上避免汽包锈蚀,减少不必要的工作程序。
  为此,烯烃厂专门制定了小汽包检修隔离保护方案措施,专门制定了隔离盲板,指定项目责任人,落实仪表风接通准备工作,严格按照方案要求组织实施。在停车检修期间,烯烃厂用盲板将小汽包两头“盲死”,使其与周边管线系统完全隔离,形成单独密闭空间,并且在小汽包倒淋和放空口接入干燥仪表风,让其内部保持干燥气体流动,加强监控,确保干燥气体流动顺畅。由于仪表风干燥,露点低,用它将小汽包内壁与大气隔断,有效阻挡了水、氧气进入,从而保护了小汽包内壁。检修结束后检查确认,小汽包内壁毫无锈蚀,洁净如新,效果非常好

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