荆门石化精打细算求利润
[中国石化新闻网2014-12-05]今年以来,荆门石化紧紧围绕利润经营管理指标,定措施,算细账,抓落实,取得了良好成绩。
以成本管理为核心,以节能措施为保证,荆门石化建立了一套相对完整的成本指标体系。在实施过程中由车间主任到副主任到装置主管到技术员再到班长、班员,人人身上压担子,有效保证了全面完成成本费用的各项指标任务。在责任成本控制中他们结合车间的每月经济活动分析会,不仅将各项指标与月度计划比较,而且更多的是与年度计划,以及上一年同期指标对比分析找出优势发现劣势,狠抓利润、单位变动费用与可控费用。在可控费用控制中,对于润滑油、自身维修等费用发生较多的地方勤算账、算细账,以成本合理最低化、经济效益最大化为前提保证今年可控费用的完成。通过找出管理中的短板,提高了自身的管理水平。
将利润指标按装置分解到个人,荆门石化从投入、产出抓利润最大化,紧盯原料、产品结构的变化对利润造成的影响,及时分析,找出利润亏损或盈利的原因。如2#蒸馏装置的侧线产品质量要保持适当的卡边操作,按照生产调度安排灵活调节,遵循价格优先进行生产;焦化装置从提高装置高附加值产品收率入手。优化吸收稳定系统操作,提高液态烃收率。通过降低循环比,降低操作压力,提高炉出口温度,稳定焦炭塔顶温等措施,提高液收,提高装置高附加值产品收率;丙烷装置狠抓提高系统丁烷含量,提高蜡油收率,降低加工消耗;制氢装置和MTBE装置在生产指令范围内,加工量按上限控制,加强装置管理,杜绝因设备等问题影响装置加工量及产量。
将经济技术指标转化为操作指标,荆门石化将指标细化到班组,开展班组竞赛,将班组成本核算和奖金挂钩。每月张榜公布班组成本核算的排名情况,以透明的方式推动了“比学赶帮超”活动,有效达到了节水、节电、节汽。1至10月份,2#蒸馏装置变动费用年计划30.03元/吨,实际29.68元/吨;丙烷装置装置优化生产后产生的效益远大于变动费用增加:经过6个月装置大处理量、高收率生产实践,14年3月至今,装置蜡油实际收率为37.37%,比13年平均提高1.92%,比14年考核指标(基本档)提高了2.49%,由此产生的经济效益远远高于装置增加的变动费用,装置内部净利润平均每月增加均在150万元以上,为此,荆门石化将丙烷装置大处理量、高收率生产优化方案确定为公司级增效方案,求利润最大化得到了良好体现
