川维厂“三大依托”护航提质增效
[中国石化新闻网2014-11-18]四川维尼纶厂(川维厂)积极应对化工市场低迷、原料天然气涨价的冲击,组织开展了“深化改革,适应市场,提质增效升级”主题活动,推出“三大依托”创新举措,实现了提质增效等生产经营目标。
依托对标管理促进质量攀升
该厂立足高标准,追求高水平,大胆创新对标管理活动,不再局限于与自身历史最高水平比、与行业最高水平比、与国内先进企业比,而是以国际知名PVA生产企业为标杆,开展了产品质量对标管理活动。
他们从PVA产品粒度、外观质量、溶解性、色度、消泡效果、产品的环保性等六个方面查找差距,制定实施了21条攻关措施,促使川维牌PVA产品的质量大幅度攀升,受到欧美用户一致认可。
依托产品升级进军高端市场
他们组织开展了产品技术大升级活动,采纳了VAC装置主管工程师王传刚提出的无苯醋酸乙烯生产建议,利用闲置的设备成功生产出无苯精品醋酸乙烯,各项质量指标远远优于国家标准,达世界一流品质,产品成功进军卷烟胶等高端市场。
他们实施了低灰分PVA产品生产攻关,通过改变原有低醇解度产品生产技术,利用现有生产线设备,成功生产出了灰分低于0.2%的PVA088-05产品,实现了低灰分PVA产品控制技术的全新突破。川维牌PVA产品在电子行业等高端领域的竞争力大幅提升。
他们通过优化工艺,成功打破溶液聚合生产PVA产品时最高聚合度只能达到3000的瓶颈,生产出了超聚合度、超粘度PVA新品,产品质量指标与日本可乐丽相当,跻身于世界先进水平。川维牌PVA产品也成功进军证券纸、超光相纸、喷绘纸等高端用纸市场。
依托创新改造实现挖潜增效
他们围绕技术创新改造大做文章,组织PVA车间的技术人员和操作主管,对装置的瓶颈问题进行了专题讨论、技术改造可行性分析和论证,对新区装置进行了现场适应性改造,成功停运了新区聚合工序的蒸发罐,实现自行回收残渣率较高的醋酸乙烯原料,年降本可达40余万元。
他们针对新区装置6巴蒸汽冷凝液系统存在的问题提出了降压闪蒸新思路,成功解决了闪蒸蒸汽无法回收、部分冷凝水大量排放、蒸汽冷凝液进出管线剧烈振动、冷凝液中二氧化硅含量高等问题,年降本可达300余万元,经济效益显著
