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炼油与石化工程

广州石化:“双围墙”解决阀门外漏

2014-11-17   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-11-14] “阀门摘掉了‘漏’帽子,机修班的‘双围墙’战略果然厉害。”11月12日,在广州石化2万制硫装置,看见笼式阀FV-2016不再漏油了,正在巡检的重催班班员陆肖桃心里可乐了。
  前段时间,班组巡检时发现阀门盘根有轻微的泄漏现象,联系机修班拆检。
  机修班在拆检中发现上盖垫片密封面有裂纹,必须更换新垫片。阀门使用的是原装厂家垫片,如果外购,一来一回需要好几个星期,生产上等着阀门开工投用呢。
  “怎么办?”机修人员和技术人员马上组成攻关小组,对垫片问题进行探讨。
  原垫片厚度是2.5毫米,机修仓库里没有相同厚度的垫片,只有3.5毫米的上盖石墨缠绕垫,但3.5毫米太厚了会影响阀门行程,引起工艺流量的变化。
  “不如我们自制垫片,将石墨纸加石棉纸配合使用看效果怎样?”检定站技术人员蔡伟鑫的提议,获得了小组的一致通过。随即他们赶赴机修间,用石墨纸和石棉纸裁出两款垫片,经过认真比对,他们发现石墨纸加石棉纸叠起来的厚度正好是2.5毫米。
  他们还根据笼式阀的阀体结构总结出一套“双围墙”密封方案,第一道“围墙”是阀笼密封采用石棉垫,第二道“围墙”是阀体内嵌密封采用石墨垫加石棉垫配合使用。为防止回装过程垫片脱落或者移位,他们用润滑油进行垫片固定,顺利地将两道密封垫片回装。利用“双围墙”解决了阀门的泄漏问题。
  “双围墙”密封方案获得了检定站的一致肯定,为仪控中心日后几十台笼式阀的密封处理提供了经验

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