天津石化:优化措施逐条“亮剑”结“硕果”
[中国石化新闻网2014-09-25]今年以来,天津石化紧紧围绕“从严管理年”活动的各项要求,以“效益最大化”为核心,通过优化操作、技术攻关、调整产品结构等措施,大力挖掘装置潜能。炼油部共实施优化项目68项,目前均进入“收获”阶段。
原料优化降加工成本
“2号常减压生产运行平稳,可继续增加劣质油掺炼比例。”接到2号常减压装置内操的生产情况汇报后,生产调度迅速联系油品原油罐区人员,以每小时两吨的输送速度,向2号常减压装置增加劣质油掺炼量。
“每加工一吨劣质油就可降低加工成本500元。”该部生产部副主任郭海东介绍说:“每次在提高劣质油掺炼比例时,我们都要用优化排产软件对劣质油进厂、付装置掺炼、全厂物料平衡等情况进行精细计算,对中间物流进行定性、定量的分析,更好地把控各装置加工情况。”
为进一步降低原油加工成本,天津石化从源头抓起,根据装置负荷调整及厂内原油库存情况合理制订劣质油进厂计划,保证厂内劣质油资源充足。由于厂内原油罐容少,他们采用集中压油的办法减少劣质油脱水时间,确保装置对劣质油的连续掺炼。
针对由于劣质油含硫量较高,对后续装置可能造成的腐蚀,他们在加大掺炼比例的同时,不断摸索电脱盐脱盐温度、破乳剂用量等关键操作参数,通过不断调整优化确保原油脱后盐含量满足工艺卡片的要求,力争“宜粮细做”。在此基础上,他们下大力气抓好设备防腐,定期监测设备关键部位的腐蚀状态,随时掌握装置各条“脉络”的健康情况,对设备做好预知性维护。1—8月份,该部累计掺炼劣质油117万吨。
结构调优增产高附产品
经过近一个月摸索调整,炼油部航煤干点已经提高到255℃,创历史新高,每月可生产13.5万吨航煤。航煤“以出顶进”项目打通后,天津石化又一增效点让职工干劲十足,目前各项参数稳定,航煤出厂质量合格率100%。
站在全局的高度算大账,根据市场情况谋大局。3月份以来,送乙烯石脑油价格比-10号柴油每吨高45元。炼油部调整2号常减压产品结构,在保证石脑油产品质量的前提下,通过优化操作,每小时增产石脑油0.8吨。
5月份碳九芳烃市场价格较低的情况,他们及时调整生产方案,将碳九芳烃原料全部进重芳烃分馏塔,提高重芳烃分馏塔加工负荷,生产碳九芳烃作为汽油调和组分,增产高标号汽油,此项目实施后每月有160余万元进帐。
1-8月份,在原油加工量同比减少45万吨的情况下,汽油产量67.72万吨,同比增加5.72万吨;航煤产量85.6万吨,同比增加4.6万吨。1-8月份优化炼油产品结构同比增效1.1亿元。
用能优化节出意外收获
联合五车间蜡油加氢装置区,车间副主任曹喜升在观察反应炉的运行情况。良好的运行状况让他喜不自禁:“前不久停运分馏系统后,只运行反应炉,我们通过优化,将烟气余热回收系统鼓风机和引风机停掉,这样不仅燃料气耗量降低了,而且每月可减少电费18.3万元。”
8月5日,联合一车间脱乙烷汽油泵项目成功停用,这是该车间科学计算后的节能创举。当装置的脱乙烷塔和稳定塔压差在0.2兆帕时,靠自压完全能将脱乙烷汽油送至稳定塔。通过职工精心操作,保证吸收稳定系统平稳,装置保持良好运行状态。“我们算了一笔账,脱乙烷汽油泵功率如果按每小时150千瓦计算,日节电可达3600千瓦时。”车间主任窦如华说。
为最大限度地降低能耗,炼油部将各项动力及能耗指标分解至各车间,严格考核。同时他们实施系列节能项目,炼油部将富余的1.0MPa蒸汽外送化工部投用后,不仅有效利用了蒸汽,还通过外销增加了效益。他们在蜡油加氢装置,通过调节高压换热器的入口温度,熄灭部分火嘴,燃料气每小时消耗由0.20吨降至0.17吨。
通过努力,8月份,炼油部综合能耗环比下降0.89千克标油/吨,综合能耗在32家炼油企业中累计排名第五。
