长炼储运部技术攻关显成效 环保效益双丰收
[中国石化新闻网2014-08-05]
自从长炼储运部在党员干部中开展争当安全效益带头人活动以来,他们将技术攻关作为党建服务于公司增效益、保安全环保的中心工作,要求各支部针对影响公司中心工作的瓶颈开展技术攻关。机关支部针对铁路油台膜回收装置开工不正常的实际情况,成立了《提高铁路装车膜回收装置开工率和回收率》的技术攻关小组,在小组成员一个多月的共同努力下,装置实现长周期平稳运行的目标,取得了较好的经济效益和社会效益。
铁路油台膜回收装置的正常运行既能增加经济效益,又能减少环境污染。2014年大检修,储运部将膜回收装置由过去的PLC控制改为DCS系统控制,由于系统组态发生变化,特别是气温升高,膜回收装置压缩机超温运行,出现联锁停机。确保高温状态下的膜回收装置长周期稳定运行,成为储运部机关支部攻关小组的攻克难题。
“油台膜回收装置”工艺设计条件苛刻,自动化程度高,有20多个联锁值,只要一个环节出现问题,整个装置就开不起来。为此,技术攻关带头人黄伟良在技术攻关小组会议上提出:“我们攻关的目的就是要提高经济效益,挖掘膜回收装置的潜力,达到最佳效果,这需要每个攻关小组人员发扬攻坚克难的精神,付出更多的精力、发挥更大的智慧”。
在储运技术专家黄伟良的带领下,小组成员分工负责,特别是车间技术员黄书杰、方卫仔细观察装置运行状况,密切跟踪装置参数变化,掌握生产操作的第一手资料。攻关小组多次召开会议,认真查找问题所在,仔细分析问题原因,详细制定攻关方案,通过多次参数调整,摸索装置运行规律,在精细上下功夫,经过大家的共同努力,6月底膜回收装置终于开车正常。并且一举实现了膜回收装置夏季高温状态下的平稳运行,开车成功率达到100%。7月份油气回收率达95%,减少油气挥发47.36吨,创效42.65万元。
为了巩固攻关成果,实现长效机制,攻关小组成员将技术难点,操作要点,参数控制点等关键环节,编制成作业指导书,下发员工组织学习。7月23日,技术攻关带头人黄伟良对该岗位的大小班长、岗位员工、车间领导及管理人员进行现场技术培训,达到人人懂原理、人人会诊断、个个是能手的目的,确保该装置开出水平、取得实效。
