齐鲁石化:瞄准市场优化生产增效
2014-07-24
关键字:
来源:中国石油石化工程信息网
样,钻具承受的负荷就降低了,折断的风险将大大减少。PDC钻头试验获得成功后,钻井周期压缩了1/3,钻具早期失效难题也得以迎刃而解。在2005年进入规模开发后,建设10亿立方米产能,原计划需要70多支钻井队,而实际只用了32支,少用了钻井队伍,成本大幅度下降,也使当年的产建任务提前完成。
与此同时,为提高单井的气产量,华北分公司探索试验水平井钻井,沿气层水平穿越上千米,大大扩大了泄气面积,利于气产量的提高。相比直井,水平井虽然增加了难度和成本,但工业化的成功应用,使产气量达到了直井的3至5倍,经济效益明显。
水平井技术同样也走过了曲折道路,初期施工的水平井钻井周期长达150天,耗资8000多万元,直到2010年,气田累计试验了30余口水平井,投资近10亿元,投入与产出不成比例,但这仍没动摇华北分公司继续试验的决心。
2011年,水平井的平均钻井周期已逐步压缩到了40天,钻井成本已压缩到了2000多万元,同时,水平井分段压裂技术的成熟,多口水平井气产量大幅度提高,其中,针对产气效果较差的气层部署的一口水平井,获得日产17.8万立方米的高产气流,水平井的试验大获成功。
2012年,华北分公司决定全部采用水平井建产,使直井无法建产、且储量占总储量1/3的盒1、山2等气层,获得了有效动用。仅用100口水平井,就完成新建产能10亿立方米,相比2005年直井开发建成的10亿立方米产能,减少133口井,成为国内首个全部运用水平井新建产能的气田。
目前,华北分公司全部运用水平井已连续3年实现新建产能10亿立方米,3年累计产能将超过往年8年累计建成的产能,气田的开发质量和经济效益显著提升。
科学规划气田“延寿”
“气田初期设计气井的稳产期为3至5年,而现在许多气井已有10年寿命了,远远优于当初的设计,这是我们运用科学的采气工艺技术取得的成果。”华北第一采气厂领导张文洪说。
工程施工把气井建成,好比一个孩子出生,后天的培养、成长就要靠科学管理,合理的采气,才能使气井健康长寿。气田所采用的输气工艺是“高压进集气站,低温分离水合物”,充分利用地层能量,让天然气自己跑出来,不但节省成本,也有利于气井长寿。
因气井具备低压、低渗特性,气井配产过高,距井筒较远的气流不能及时跟上,易产生“断流”,被封存在地下;配产过低,因气井内有水,容易被“水淹”,给气井合理的配产至关重要。
采气厂通过实践摸索,直井的配产按初期产量的1/5至1/7,水平井气井的配产按初期产量的I/3至1/5,并根据气井实际的井内压力做适时调整,按照“一井一策”,精细管理每口井,努力做到“细水长流”,提高可采储量,气井平均递减率控制在10%以下,在同类气田中保持较高水平。
同时,通过在老井场上部署“加密井”,以及丛式水平井井组,“吃干榨净”气田边角料区块的剩余储量,不但节省了占用耕地,也使气田的储量动用率进一步得到提高。预计今年底,气田的储量动用率将达近80%,采收率按40%计算,现有的探明储量中可采气1500亿立方米,每年产气50亿立方米,可持续开发30年。随着动用率和采收率的不断提高,气田的稳产期将会更长。
华北分公司总经理周荔青在接受记者采访时表示,我们将通过进一步强化地质研究,优化工程工艺技术,继续挖潜大牛地气田下古生界、邻区的杭锦旗区块的致密气,作为建设100年气田的接替区,今年来,下古及杭锦旗均取得重大进展,为实现“气田之下找气田”、“气田之外找气田”的目标坚定了信心。猀建硕很欣慰地说。今年1-6月份,苯乙烯车间累计增产多乙苯、乙苯产品2200余吨,增效近30ᐲ Ꮷ
