广州石化:泥娃娃成功解决探头引线密封难题
2014-07-18
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来源:中国石油石化工程信息网
Ľ> [中国石化新闻网2014-07-19] “没有渗油。”2014年7月15日,在广州石化加氢裂化装置进料泵P3002A上,正在巡检的职工区萼辉仔细摸了摸机体的接线管周围。“自从有了‘泥娃娃’后,漏点都治理成功了,你看漏点牌都摘掉了。”区萼辉心情愉快地说。
“‘泥娃娃’?是什么东西?”从他口中,我们知道了“泥娃娃”的来历。
以前,机组每次开盖检修,机组温度、振动和位移探头需拆卸,其引线原密封件损坏,没有同样的密封件进行更换,班组通常使用密封硅胶全部填充密封,但密封效果不理想,经常会发生渗油现象,引线管旁总是挂着醒目的“漏”牌。
仪控中心四车间加裂班班长杨龙是个爱思考问题的人,他总有一股不解决问题不罢休的韧劲,他下定决心要解决探头引线密封的问题。
这段时间,他一有空就跑到各套装置的机组里去观察,他发现大部分机组都是DN15或DN20的镀锌管或防爆软管,他突发其想:“能否在每一个机组仪表引出口处加装一个密封件,在其内部预填充硅胶作为最后一道防线呢?”
他制作了若干个DN15和DN20的PCV管模具,并裁剪了若干张DN15和DN20的纸垫,杨龙把纸垫安装在同样规格的PCV管模具内,纸垫上插入一个木棒作为穿线口,然后用硅胶对其进行填充,等24小时硅胶固化后就是密封件成品了。班员们开玩笑地把这种密封件称为“泥娃娃”,杨龙把制作“泥娃娃”的工艺搬上了班组的“一点课”教程里,班员们都学会了制作“泥娃娃”的手工。
可这个“泥娃娃”的密封效果究竟如何,大伙心里还是没底。去年加氢联合装置12台压缩机进行大修,“泥娃娃”终于有机会大展身手了。以前探头的安装、密封需1小时,再等密封胶固化24小时,整个密封过程需要25个小时,如今有了“泥娃娃”只需10分钟就轻松完成安装、密封过程,经过一段时间的试验后,12台压缩机机体的漏点果然绝迹了。
有了“泥娃娃”,杨龙还是不满足现状,他根据机组引线的不同安装特点,积极探索更多适合不同类型的引线密封方式,寻求更理想的密封效果。加氢处理装置循环压缩机C4001透平部分引出线接头处有5条引线,各引线之间有间隙、且接口向下,用密封胶进行密封难度大,易漏油。他发现机组内部空间较大,想到了在机体里加装3排端子排,引出线接头处向上,并加密封胶与密封胶垫,便于下次大修时,不用破坏密封胶拆线到接线箱,只需在端子排上拆线即可,有效地解决了机组漏油问题。
最近,他又把目标投向了加氢精制三装置C5001压缩机9支探头引线的密封……。
