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炼油与石化工程

安庆石化头号冷凝器换“新胆”扫除增效绊脚石

2014-07-15   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-07-14]7月12日18:00,安庆石化生产部、机动部、安环部、安徽盈创、炼油一部等各单位加班加点、齐心协力,经过六天的抢修,炼油一部裂解装置II气分系统内漏的丙烯塔顶冷凝器E707/3、4,顺利更换新管束,试压验收合格后,立即并入丙烯塔顶冷凝系统,气分操作恢复正常,成功为增产高附加值丙烯产品扫除“绊脚石”。
  该部两套气分系统对液化气进行精馏处理,生产高附加值丙烯,月产丙烯近1.3万吨。为了提高装置经济效益,该部裂解装置从提高原料油反应深度,到提高液化气分割精确度,采取全盘优化措施,达到增产丙烯增效的目的。
  前期,该部II气分系统丙烯塔操作出现异常,丙烯塔顶冷后温度高达近36摄氏度,比正常操作温度超出近6摄氏度,造成丙烯塔顶温度、压力不易控制,影响丙烯产量和质量。该部技术人员进行技术攻关和现场隐患排查,揪出丙烯塔顶四组冷凝器中,E707/3、4出现管束内漏“病症”。
  II套气分系统丙烯塔顶四组冷凝器公称直径1800毫米,换热管长度6米,是装置头号冷凝器,担负着冷凝塔顶丙烯气的重任。两组冷凝器内漏易燃易爆的丙烯气,不仅影响安全生产,还影响装置增产丙烯创效。两组冷凝器操作压力高达近1.78兆帕,运行时间已长达两年多,设备存在自然老化现象,分公司从长周期安稳增效考虑,拍板决定更换新管束。
  该部在分公司的部署下,按照《冷凝器内漏检修处理方案》,7月7日,该部对II气分降负荷,多余液化气送到I套气分加工,顺利将两组内漏冷凝器顺利切出系统,确保检修、增产两不误。该部还积极组织检修冷凝器退烃、撤压、加盲板隔离、氮气置换等一系列工作,达到安全检修条件后,立即交付检修,做到各项检修节点高效衔接,确保检修进度。
  在检修期间,该部按照直接作业安全管理制度,实行干部领导、各级分管人员、班组职工分责分管、全程、全天候做好安全监督工作,不仅对各检修环节提前做好工作危害分析、环境因素识别评价,并积极落实环境测爆、双方监控等有效防控措施,且各级人员跟进检修各个环节,严把关,严验收,实现检修高标准、高质量。
 

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