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齐鲁热电厂:成本“瘦身” 效益“增重”

2014-05-09   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-05-08]5月6日,齐鲁石化热电厂四月份节能指标核对完成,生技科电气专工马长峰把压减厂用电工作情况与上月比较,环比节电200万千瓦时。
  该厂以降低生产成本为主线,通过加强管理、优化生产、技术改造等,围绕降低物耗能耗优化生产,各项指标不断提升、生产成本逐月下降,今年前四个月各项能耗指标明显降低,节水、节电、节汽成效显著,发电、供汽成本下降,效益“增重”。
  汽水损失率降低4.8个百分点
  “今年前4个月汽水损失率同比降低4.85%,节约除盐水近20万吨。”热电厂生产调度科张丽丽说。
  汽水损失率是外供蒸汽与所用水耗的比值,其数值的高低直接反映用水情况。为降低汽水损失率,热电厂成立了降低汽水损失率攻关小组,确立了年平均降低1个百分点的目标。
  汽机车间加强精细化管理,围绕提高高压加热器投入率来降低汽水损失。认真优化开、停机优化操作法,减少凝结水排放,缩短疏水开启时间,并修订完善节水节汽管理办法,加强考核,高压加热器投入率明显提高,大大减少了汽水损失。今年前四个月,高压加热器投入率达到98%以上,同比提高5%,汽轮机汽水损失率明显降低。
  为提高设备疏水的回收利用率,该厂对全厂疏水系统进行排查,确定17个项目可以进行回收改造,并分别建立档案。锅炉车间规范乏汽回收系统操作,尽力回收部分热量,减少热力损失。他们在建立定期检查阀门的基础上,还把锅炉汽水系统所有的一次阀门全部纳入监测范围,减少一次系统的内漏,择机逐步实行改造。
  17项疏水回收改造后,在冬季伴热全部运行的状况下,每月可回收自用汽疏水9000吨,节约除盐水9000吨,汽水损失率降低0.5%。
  发电更要节电
  “只有把每年的节电目标层层分解,完成全年节电任务才不会落空。”生技科马长峰对今年节电1000万千瓦时的任务很有信心。
  2011、2012年热电厂连续两年节电超过了1000万千瓦时,随着该厂脱硫等环保装置陆续投用,节电空间越来越窄,难度越来越大。但是今年他们自提横杆,再次确立了年节电1000万千瓦时的目标。为此,必须对以前好的节电做法继续开展下去,同时层层分解指标,确保完成今年的节电任务。
  锅炉车间16套制粉系统是车间耗电大户,近年来,他们陆续对磨煤机电机实施节能技术改造,电耗逐年下降。今年车间对制粉系统持续治理,出台了针对性的节电和系统内漏治理监控措施,4月份制粉电耗3.36千瓦时/吨汽,同比下降0.44千瓦时/吨汽,节电60万千瓦时。
  为确保今年节电目标顺利完成,该厂实行节能措施与设备大修、改造同步实施,利用锅炉脱硝改造时机,对1、3号锅炉除尘布袋进行更换,力求通过减少布袋压差,降低吸、送风机电耗。随着其他锅炉脱硝改造不断进行,将同步实施布袋更换。
  蒸汽优化降低损耗
  热电厂有10条蒸汽管线,总长度100多公里,几乎覆盖公司新、老区,管理稍有松懈就会产生蒸汽损耗。只有加强对蒸汽管线的监管,才能降低蒸汽管损率。
  年初,该厂对全厂198个计量点进行细致排查,先后对问题表计进行校对,并新建4个计量间,进一步规范了外供计量管理,杜绝外供损失。
  该厂在加强蒸汽管线的同时,想方设法进行优化操作,降低蒸汽损耗。4月8日,计量中心接生产调度科通知,从热电厂到乙烯的M蒸汽管线厂内段有漏点急需处理。以前处理M线缺陷时,都是重新投用停用多年的A1线来代替M线供汽,投入一次至少需要操作10个小时,而且重新投用A1线需要吹扫、暖管等多项操作,需要400吨蒸汽,损失7万多元。计量管理中心优化蒸汽管线投用方案,提出了将15KS的蒸汽管线蒸汽输送到M线上、通过控制两条管线联络门开度的方法,保证供汽压力,避免投用A1线造成蒸汽浪费。
  他们制订详细的操作方案,4月14日10时30分,经过职工精心操作,M线厂内段两端阀门全部关闭,交付检修,外供蒸汽没有受到任何影响。这次优化管线操作至少节省蒸汽400吨。
 

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