液相循环加氢技术服务炼厂柴油产品质量升级
[中国石化新闻网2014-04-10]使用液相循环加氢技术(SRH),九江石化、湛江东兴石化、胜利油田石化总厂顺利完成柴油产品质量升级,分别生产出满足国Ⅳ、国Ⅴ标准的清洁柴油,为企业创造了可观的经济效益。
由抚顺石油化工研究院与洛阳石油化工工程公司、九江石化、长岭炼化共同开发的液相循环加氢技术,采用全新的加氢工艺思路,有效提高了加氢反应效率,实现了柴油产品质量升级。与普通加氢工艺不同,该技术在反应部分不设置氢气循环系统,而是依靠液相产品大量循环时携带进反应系统的溶解氢,提供新鲜原料进行加氢反应所需要的氢气,采用与滴流床反应器相近结构的反应器,消除了催化剂润湿因子的影响。在反应过程中,由于循环油的比热容大,大大降低了反应器的温升,提高了催化剂的利用效率,有效地降低了裂化等副反应,从而使反应效率得到大幅度提升,实现了柴油产品质量升级。
湛江东兴石化柴油液相循环加氢装置,以直馏柴油为原料,在原料体积空速高达2.0h-1的工艺条件下,生产出满足国Ⅳ标准的清洁柴油。经过进一步调整工艺参数,产品达到了国Ⅴ标准。装置能耗与中国石化近期柴油加氢装置能耗平均值相比,降低20%以上。
液相循环加氢技术有效降低了装置的投资与能耗。一方面,由于液相循环加氢技术取消了传统工艺的氢气循环系统,使装置能耗大幅度下降,同时也使炼油企业原有的低温位热源得到了充分利用;另一方面,使用液相循环加氢技术取消了循环氢压缩机,降低了装置的投资,使企业在不增加运行成本的基础上,生产出国Ⅳ、国Ⅴ标准的清洁柴油。
使用液相循环加氢技术,九江石化150万吨/年柴油液相循环加氢装置,以直馏柴油掺兑15%的焦化柴油为原料,克服了焦化柴油不饱和烃含量高、氮含量高的特点,生产出满足国Ⅳ标准的清洁柴油。与同类柴油加氢装置相比,装置投资节约10%以上,能耗节约达到20%。胜利油田石化总厂100万吨/年柴油液相循环加氢装置,以直馏柴油掺兑25m%以上催化裂化柴油为原料。生产过程中,装置克服了催化裂化柴油硫化物和芳烃含量高,安定性较差的特点,生产出满足国Ⅴ标准的清洁柴油,确保了胜利油田石化总厂为京津冀地区供应国Ⅴ标准柴油。
液相循环加氢技术以全新的加氢工艺思路和装置低投资、低能耗的特点,为炼油企业生产国Ⅳ、国Ⅴ标准柴油提供了保障,为柴油产品质量升级提供了新的思路和技术途径。
