茂名炼油:深挖潜力降本增效
[中国石化新闻网2013-12-26]今年,茂名石化炼油全停大修,分部共进行了12项技措改造项目。大修结束的近一个月以来,分部及时做好相关优化调整,增大装置“胃口”,多吃“杂粮”,挖掘各套生产装置降本增效潜能。
联合二车间渣油加氢装置大修项目“循环机C102平衡盘改造”投用后,效果立竿见影,装置处理量迅速由280吨/小时提高到320吨/小时,大大增强了炼油“吃渣”能力,减缓了渣油后路堵库问题。
联合四、润滑油一等车间在确保安全的前提下,继续调整操作,使检修改造后的装置“火力全开”:二号焦化装置日处理量增加200吨;三号糠醛装置处理量由大修前58立方米/小时提高到目前的70立方米/小时,开工后增产Ib级以上基础油350多吨,创效200多万元。
联合五车间通过专项科学论证,将二催化主风机原来的阻尼单项阀更换为机械单向阀,实现了利用气缸压力驱动单向阀的预想。不但使烟气主风系统压降大幅降低了17KPa,大大提高了主风机的运行效率,也使烟机发电量显著提高。改造后,烟机发电量每小时增加约1100千瓦时,一年可多增创效益589万元。
分部瞄准市场,及时调整加工方案增创效益。12月14日,分部根据渣油进焦化与进催化相差近1000元的实际,首次在三套催化装置配炼含酸渣油,并通过优化操作,每小时配炼量为90吨,每小时增效近9万元。
