金陵石化深挖潜降本拼产量创效
[中国石化新闻网2013-11-15]11月13日9时,金陵石化芳烃运行部操作室DCS流量显示:邻二甲苯产量13.5吨/小时,是设计值的2.1倍,比年初的1.8倍再提升14%,达到装置生产极限。
今年以来,金陵石化芳烃运行部以“提高效益和质量”为中心,不断向“极限操作”要效益,通过细化管理、精心操作、节能降耗等举措,收效显著。截至目前,产品合格率均保持100%,邻二甲苯平均产量由6400吨/月提高到9700吨/月,而联合装置能耗为570千克标油/吨,创历史最低。
细管,保装置产量最大
在芳烃运行部现场,几十层的高塔伸向云端,银白色的管线密布而整齐,一种现代化大规模生产装置的气息扑面而来。屏幕上,DCS控点不计其数,旁边,二本厚厚的操作法,让人“头晕”。
为了增产创收,芳烃部在细化管理上动了不少“脑子”。
“二甲苯塔T402操作对产品的纯度和产量很关键,但其塔盘选用MD高效塔盘,多达173层,受热源、进料影响大,物料平衡慢,操作困难,要保产量最大化,必须细心、严格控制。”芳烃运行部书记罗淳介绍。
今年以来,芳烃运行部不断向极限目标发起冲击,技术人员认真分析吸附剂活性、生产方案、歧化负荷、吸附区回流比、异构化深度等多种影响产品产量的因素,长期跟踪上万个操作数据,反复实践摸索调整,设立“提高芳烃产量优化小组”,制定出一系列二甲苯优化操作标准。同时,开展班组劳动增产竞赛,细化日优化考核细则,激励职工增产创收。
他们通过监控吸附塔压差变化,优化歧化进料C7/C9配比和反应温度,缩小吸附循环死区、调整回流比,降低T103、T301等塔底轻组分浓度,根椐原料性质和催化剂活性及时调整异构化深度等措施,最大限度增加三苯产品产量,并减小芳烃损失。
“目前,吸附抽余塔侧线芳烃含量由优化前的0.54%降至0.25%,产量同比增加1吨/小时,一年下来几千吨,很可观。装置负荷从年初超过设计值的1.8倍提高到目前的2.1倍。”芳烃运行部主任顾幸高兴地说。
