当前位置:首页  >  炼油与石化工程  >  广州石化:在线清垢大幅缩短轻催烟机检修时间
炼油与石化工程

广州石化:在线清垢大幅缩短轻催烟机检修时间

2013-08-14   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-08-13]7月17日,广州石化轻催烟机完成在线除垢检修后一次开车成功。从停机至开机仅用时3.5天,创造了历次检修用时最短纪录。

  据总部炼油事业部设备处统计,2012年,中国石化催化烟机停机35次,其中77%与结垢及叶片断裂有关。烟机的平稳运行,不但是保证轻催生产效益的重点,也是降低装置能耗的关键。因此,要提高轻催的生产效益,首先要在生产过程中平稳操作,减缓运行中烟机的叶片结垢速度;其次在于缩短每次烟机检修的工期,以降低能耗并保证装置尽快恢复满负荷生产。

  为提高轻催烟机除垢检修的效率,2012年底,广州石化机动部组织专家到镇海、茂名等兄弟企业进行了调研。在7月进行的轻催烟机除垢检修中,广州石化技术人员在借鉴先进单位经验的基础上,不断优化检修方案,并创新性地采用在线清垢技术,缩短检修时间。一是提早拆开烟道入口短节、导流锥保温,加快烟机的自然冷却;二是尽早打开烟机出口烟道人孔及拆卸轮盘冷却蒸汽管,加强自然对流,更好的缩短了烟道的冷却时间。通过这两项措施,烟机自然冷却的时间由2~3天减少至22小时。

  此外,以往轻催烟机每次检修都需要吊出转子,重新进行转子动平衡、转子重新对中,检查轴承瓦、汽封等磨损情况,检修工期至少需要5~6天。本次烟机检修,炼油一部在总结以往经验的基础上,不拆烟机转子,仅拆动叶片,并对动叶、轮盘、导流锥进行清垢处理,更换新锁片后进行回装,将叶片清垢时间压减至1天。

  在线清垢技术的应用,使轻催烟机检修从停机到检修完成仅用3.5天,创历次烟机检修用时最短纪录。检修节省的工期可使装置增加6000吨的处理量,节电122.4千瓦时,检修费用也从13万元降低至3.5万元,既提高了轻催装置的效益,又降低了装置的能耗和运行风险。目前,装置技术人员正在总结固化经验,准备推广。

友情链接