吉林石化炼油厂对标管理增效430万元
[中国石油新闻中心2013-08-12]8月8日,记者在吉林石化炼油厂生产优化会上了解到,1至7月,这个厂通过对标分析优化操作流程,先后实现了硫黄轻烃回收、Ⅱ柴油加氢循氢机废氢回收及芳烃火炬低压瓦斯气回收,增效430万元。
今年年初以来,炼油厂在严峻的效益压力面前,以实施降本增效为目标,坚持做到“抓大不放小”,从一滴水、一度电、一吨气做起,全方位、多角度优化节能措施增创效益。
这个厂紧紧盯住炼油关键指标,开展了工厂全方位及12个单套装置的对标分析,通过与哈尔滨石化、兰州石化等企业深度对标,查找差距,制订措施,深挖潜力。通过对标分析,这个厂优化调整了Ⅰ催化裂化至Ⅰ常减压装置间热联合,提高Ⅰ常减压初底油取热量,使Ⅰ常减压初底油换热温差由调整前的7摄氏度提高到35摄氏度,常压炉节约燃料0.8吨/小时;Ⅰ催化油浆蒸气发生器产气量降低10吨/小时,有效缓解了工厂中低压蒸气平衡。
这个厂通过对标开展节水攻关,通过改用硫黄净化水、优化锅炉制水系统操作等措施,节水效果显著。这个厂优化21台加热炉“三门一板”操作,加热炉平均热效率同比提高0.08%。
