大庆炼化挖潜增效打升级牌
[中国石油新闻中心2013-07-15]7月8日,记者从大庆炼化公司生产经营例会获悉,公司每天用水2.6519万吨,其中新鲜水为1.8064万吨。新鲜水与去年同期相比每天减少2645吨。大庆炼化开展管理提升工作,全力挖潜增效,收效显著。
挖潜措施升级。为了降低公司各项成本,大庆炼化制订了细化积压物资利用的激励方案和措施,提高库存物资的使用效率,鼓励各单位进行平库利库,积极为积压物资寻找出路。公司在物资采购时做到先平库、后采购,最大限度地使用库存积压物资,有针对性地减少钢材、管件、弯头、螺栓、阀门、仪表等物资的采购量,降低库存。大庆炼化今年年初对各单位公务用车费用预算指标进行了30%的调减,同时调减各单位可控费用总额指标,把公务用车费作为专项考核指标,年底严格按照公司专业考核细则考核兑现。
挖潜细节升级。随着装置节能空间的逐年压缩,主流节能项目已趋成熟。润滑油厂石蜡成型车间适时调整工作方式,开展以小技改控制损失为主的节能管理:通过建设脱水隔油池来控制罐区脱水损失;通过建立启停机协议蜡、回炼蜡包装,避免产品损耗增大;通过罐底残蜡集中回炼,减少清罐损耗;通过建立流量计、电子秤定期标定制度,减少计量误差损耗等。这个车间共实施了12项节能技术方案,使生产损失率由原来的0.06%降低为现在的0.05%。一个小车间在不断缩小的节能空间中挖掘出了大效益。
挖潜意识升级。大庆炼化在员工中开展节能宣传教育活动,员工节能意识不断增强。机电仪厂员工采取调整高杆灯塔照明、优化路灯和厂前景观灯启停时间、停用空载变压器三项措施,开展节能降耗,增效12.25万元。储运厂员工合理控制储罐液位的高度及油品储存的温度。根据温度变化,原料罐区将部分原料罐的蒸汽伴热改为热水伴热,减少蒸汽用量,收到良好效果。
