长炼长盛“三大举措”优化运行挖潜增效
[中国石化新闻网2013-04-23]4月19日,长炼召开了一季度生产经营活动形势分析会,面对严峻的效益指标形势,长炼长盛公司切实落实长炼“努力提升效益”的工作要求,认真分析影响效益的最大因素,采取上下联动,全员参与,优化装置运行水平,大力推进综合升级改造,使装置运行水平得到进一步提升,强力推进企业挖潜增效。
细化指标,严格管理。该公司10万吨聚丙烯装置实施内控管理追究制,量化指标,把“减缩”措施融于每一个环节,严格费用审批程序,建立内控“扁平化”管理平台,严格执行费用管理与全员工资挂钩,激励全员自我管理、自我约束,努力降低成本、控制费用,使企业管理水平、员工素质、基础管理显著提升。
精细管理,挖潜增效。该公司牢固树立“所有成本都可控,成本人人都能控”的理念,全力推进成本目标管理,发扬“从干毛巾李挤出水”的精神,不断挖潜增效。制订和完善了聚丙烯装置的《装置循环水系统操作调整暂行规定》、《造粒D806补脱盐水改SC的操作方法》等操作要领和规定。根据季节、温度、生产负荷的不同,及时调整循环水的用量,减少循环水用量,据测算,每年可节约循环水80万吨左右
对比先进,自找差距。为了使生产处于最优化状态,他们开展了聚丙烯装置高负荷标定工作,以此为计算依据,计算装置的能源消耗、原材料消耗、投入产出比等经济技术指标是否达到要求。掌握装置在高负荷下的能耗水平、物耗水平是否合理。他们与国内同类型装置先进指标及本装置历史最好指标相对照中,自找差距,制定了17项行之有效的挖潜增效措施。将装置物耗与能耗进行逐一分解,细化到班组和岗位。通过优化生产工艺流程和各项经济技术指标,最大限度挖掘聚丙烯装置潜能。
