齐鲁炼厂善用优化软件解难题
[中国石化新闻网2013-04-09]近日,齐鲁炼油厂技术人员用全流程优化软件指导,成功解决了生产难题。
在联合装置车间,四常装置自去年11月份初馏塔改造后开工以来,一直存在初顶油初馏点偏低的问题,大量瓦斯组分随初顶油进入罐区,不仅给下游罐区安全生产带来重大隐患,还大大限制了下游预加氢装置的加工负荷,成为四常装置乃至全厂的一大生产难题。3月14日,经车间技术人员认真研究,他们开始用KBC全流程软件进行模拟测算,指导实际操作调整,在没有实现预期效果的情况下,车间工艺组通过技术分析,查找问题的根源,最后他们通过合理分配初顶四路流量,指导岗位按照软件测算参数操作调整,终于,初馏点上升了5℃以上。同时,通过此次调整该车间还停掉两台空冷,提高了热媒水的出装置温度,使初顶油气热量得到了最大限度的回收利用,可谓一举两得。
同样,在该厂第二催化车间,优化软件也立下了汗马功劳。
二催化装置正常生产时以VRDS渣油为主要原料,但由于VRDS装置于今年3月份停工检修,在此期间,两套催化装置需改炼其他原料维持生产。针对上述情况,车间提前与厂部进行了多次交流沟通,并用全流程优化软件模拟计算,全面分析了掺炼直馏杰诺渣油和减三线的可行性,在全流程优化例会上汇报时也得到了厂里的肯定。
与VRDS渣油相比,直馏杰诺渣油具有密度大、重金属含量高(尤其是镍含量超高)、氮含量高和残炭高等特性,而减三线还具有硫含量超高的特性,这些性质都对催化装置影响较大。车间技术人员通过全流程优化软件模拟分析,预测出了杰诺渣油和减三线的最佳掺炼量,并分析预测了相对应的主要产品质量、产品收率和硫分布(主要产品硫含量)等重要指标。
在三月份VRDS装置停工后,二催化车间按照全流程优化软件预测结果指导生产,成功掺炼直馏杰诺渣油和减三线,到目前为止,装置运行安全平稳,在实际生产中,各主要参数、产品质量和产品收率等与预测结果基本相符,不仅确保了上游VRDS装置停工检修期间第二催化装置的正常生产运行,也反向指导了齐鲁炼厂的原油采购和生产计划安排,又是一举多得。
