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炼油与石化工程

沧州炼化重整装置勇夺集团公司竞赛冠军

2013-02-05   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-02-04]2012年,沧州炼化在集团公司开展的“比学赶帮超”中,始终瞄准先进指标分析比对,紧紧咬住关键点不放,对装置进行持续优化,促进了各项经济技术指标大幅提升,在集团公司半再生重整装置竞赛中荣获第一名。其中重整装置汽油辛烷值×收率指标和纯氢产率指标达到9051,创集团公司同类装置最好水平。

  沧炼炼油二部15万吨/年催化重整装置自1998年投入运行以来,多次在集团公司竞赛中取得优异成绩。虽然该套装置规模在同类装置中最小,但他们不畏强手敢争第一,充分发挥人的主观能动性,技术人员不断对装置技术数据作统计分析,查找装置运行中的薄弱环节,制定并实施优化措施,使各项运行参数控制在合理范围内,始终保持较高的操作平稳率。同时,他们充分利用现有生产管理系统和相关软件对装置持续优化,借鉴吸收同行业其他装置的好做法,实现了装置安稳长满优运行。他们紧紧抓住提高汽油产率的“牛鼻子”,技术人员以控制水氯平衡作为提高装置运行水平的关键点,坚持两到三天做一次分析对比,及时调整无水乙醇和二氯乙烷的注入量,同时对重整各反应器反应温度、温降等参数加强监测,准确判断并及时调整氯含量大小,确保催化重整反应一直保持较低的反应温度,既保证了系统稳定运行,又提高了产品收率。

  他们立足装置实际挖掘降耗潜力,将“低碳理念”融入每个工作细节。车间技术人员全天候盯住加热炉氧含量和炉膛负压的调整,稳定加热炉运行,合理分配加热炉负荷,使重整装置瓦斯单耗显著下降,加热炉热效率提高到92.8%。车间不断完善循环水检测制度,每周对水冷设备细致检查,对循环水温差小于5℃的冷换设备悉心调节,对长期停用的水冷器施行盲板隔离,对备用机组的冷却水关阀限量,节约了循环水消耗。车间从优化装置伴热网络入手,调整伴热流程,更换效果差的疏水器,并根据装置介质情况停运部分介质伴热。同时,加强现场服务点蒸汽管理,防止蒸汽带压排放造成浪费。此外,加强重整装置冷后温度监控,随着气温变化及时调整空冷运行数量,实施动态管理。在保证备用机泵良好状态下,装置尽量使用变频机泵,达到节电目的。一系列措施的实施,使装置能耗逐年降低,从2011年的53.68千克标油/吨降低到去年的50.69千克标油/吨,低于集团公司能耗平均指标1.31个单位。

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