齐鲁热电厂挖潜增效提升节能指标
[中国石化新闻网2013-01-29] “去年的供电煤耗实现了344.1克/千瓦时,同比降低了3.54克/千瓦时,别看数值很小,可是每降低1克/千瓦时可节标煤3650吨,光供电煤耗这一项全年节标煤1万多吨。”1月15日,热电厂副厂长王军明向集团公司热电专业考评组汇报。
一年来,该厂以集团公司热电专业竞赛为平台,围绕优化生产是提升指标的关键、技术改造是提升指标的法宝、挖潜增效是提升指标的基础开展攻关。全年多项指标创出建厂以来历史最优,而且效益凸显,燃煤量、利润均位列集团公司热电板块第一。
优化生产是提升指标的关键。去年年初,该厂针对2项公司级优化项目:做大发电量和降低供电煤耗,以及30项厂、车间优化项目,成立了10个攻关小组。特别是该厂把技师纳入到优化攻关项目中来,实战操作能力进一步提升。攻关组每月定期召开攻关例会,定项目,定措施,定责任,对存在的疑难问题进行分析,找准问题切入点,从管理、技改、工艺等方面同步推进。针对锅炉飞灰含碳量不稳定,成立的降飞灰攻关小组,每天对不同的调整状态进行飞灰含碳量的化验、比对,总结出一套行之有效的调整方案,去年飞灰含碳量平均同比降低1个百分点,创历史新高,节约资金700万元。给水温度是汽轮机的一个重要指标,职工们善动脑,搞优化,由于措施到位,优化落实到位,紧盯目标不放松,高加投入率大大提高,去年平均给水温度提高了2.72度,达到了220.59度,可节约标煤2700吨。该车间机组真空、凝汽器端差和给水温度三项经济指标均创出历史新高,
技术改造是提升指标的法宝。该厂8台锅炉,其中6台锅炉耗能大,达不到集团公司锅炉效率92%的要求。他们积极应对,用3年时间完成了6台锅炉达标提效工作。经过不断摸索先进低氮燃烧器的技术“瓶颈”,班组间相互学习,传经送宝,指标接近设计值。由于优化措施落实到位,取得了很好的优化开端,改造后的锅炉效率都在92%以上,节煤效果显著。据测算,每年可节约标煤3万吨,节支2500万元。该厂脱硫改造后,不但硫酸铵产量有了改观,还实现了全年烟气含硫量100%达标排放,全年减排二氧化硫1808吨,超额完成集团公司下达的减排指标。
挖潜增效是提升指标的基础。该厂自去年4月挖潜增效以来,9个月挖潜增效8096万元效益凸显,成为提升指标的基础。他们找准挖潜增效切入点,在做大发电总量,充分用足上网基数的同时,向煤炭管理要效益。煤炭管理也是集团公司热电专业竞赛5个单项之一,煤炭管理搞得好坏直接影响挖潜增效的步伐。他们严控煤炭入厂关,采样过程实行三方(燃料车间、煤管科、物装中心)监督,对取出的煤样进行三方上锁,纪委每天2次到现场监督,杜绝不规范现象。同时对煤制样实现24小时不间断监控,采样、制样、化验设备按照5个入厂煤炭样品配备齐全,投用率100%。去年来煤1618批次,全部进行化验,质量索赔11批次,计量、质量索赔累计增效1499万元,实现了供应商零投诉,入场煤硫份也从年初的1.33%下降到0.74%,创建厂以来最好,全年没有因煤质原因对锅炉装置产生影响。
