扬子石化炼油厂解决老难题增效8千万
[中国石化新闻网2013-01-18]扬子石化炼油厂针对焦化脱硫装置长期存在的“干气不干”历史难题,开展了有针对性的技术攻关,对装置实施了局部改造,严格日常运行的操作管理,使干气中的碳三以上成分含量由原来的10%降低到了6%,每年可从中提取两万多吨液化气,创效8000万元以上。
由于受工艺条件的限制,焦化脱硫装置脱后干气中,碳三以上成分含量长期高于总部指标,大量高附加值的液化气在其中一起被充做低价的燃料使用,造成了很大浪费。炼油厂按照扬子石化“率先打造世界一流”的总体要求,对影响装置运行指标的因素加以分析研究,组织开展了“降低脱前干气碳三以上成分含量”的课题研究,并实施专项技术攻关。2012年,炼油厂对气体脱硫装置进行了脱瓶颈改造,更换了新的液化气脱硫塔,解决了原来脱硫能力不足的问题,并增加了换热设备,提升换热效果。焦化车间从装置运行机理入手,完善工艺参数,改进控制方式,量化关键操作点,减少岗位调整环节,降低岗位操作难度。他们从严强化技术管理,宣讲降本增效理念,严格控制每一项生产指标,结合产品质量和产量目标,制定卓有成效的绩效激励措施,开展形式多样的“比学赶帮超”劳动竞赛,引导岗位员工紧盯参数、紧盯质量、紧盯产量,为企业多创效益,促进炼油绩效的整体提升。
