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炼油与石化工程

扬子石化部分装置大修结束陆续恢复生产

2012-08-21   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2012-08-20]据来自扬子石化技术运行部消息,8月17日,炼油厂二套延迟焦化装置完成检修,具备开车条件,至此,除二套乙烯和二套常减压改造装置外,大修的装置已经基本结束,完工装置正陆续恢复运行,实现了安全、优质、准点、文明、节约、成功大修目标,并创出了"气不上天、油不落地、水不超排、渣不乱丢"资源充分回收利用的绿色大修新模式,单是装置停车时段即减少排放、回收液、气相物料3000多吨。

  扬子石化本次大修主要是为了配合2号常减压、2号乙烯节能改造组织进行的,共涉及18套主要生产装置,共有1897个检修项目和26个改造项目。为此,该公司科学安排装置开停车时间,尽量做到原料、产品、市场的平衡,实现生产与市场的最佳对接,并把"零排放"贯穿到整个大修全过程。大修、改造主体单位烯烃厂通过科学安排停车次序,延长压缩机运行时间,实现系统内物料最大限度回收,并利用1号乙烯继续运行的优势,把2号乙烯停车回收物料直接进1号乙烯进料系统,实现回收资料即时利用;炼油厂一改传统敞开式吹扫置换的停车、交付检修的前期处理方式,延长装置倒空物料循环时间,加装临时管线,反转吹扫方向,变传统由塔向外吹扫(由里向外),为向塔内吹扫(由外向里),塔容成为残料收集器,收集液相物料;利用塔内冷凝系统,把气相物料转化成液相再收集;停车时产生的含油污水进行油水分离,残油再利用;物流部精心管理火炬气回收装置,停车期间日回收量增加了一倍;技术运行部优化大修期间的燃料平衡,统筹区域氢气资源,增加金陵、南化氢气供应量,同时降低芳烃制氢装置负荷,避免放空;加大在运行装置加热炉火炬气使用量,最大化消耗大修期间火炬气回收系统回收资源利用率,实现回收资源最大化利用;芳烃厂优化系统停车管理,把排放降到最低限度。污水预处理后再送公司污水处理装置集中处理,高深度污水由专车送水厂自理,做到达标排放。整个大修其间做到"气不上天、油不落地、水不超排、渣不乱丢",探索出一条"零排放"的绿色大修新模式。

  本次大修是在大部分装置正常运行条件下的部分装置大修,生产与大修、改造深度交叉,作业环境复杂,风险高,给物料平衡、安全管理、市场组织等多方面都形成了挑战。检修期间,对进入现场施工人员进行有效管理,特别是针对夏季高温时段,科学安排作业时间,规避高温,加强现场作业安全检查,及时纠正直接作业环节不安全作业环境和不安全行为,并在大修调度会通报现场安全违章情况,提醒大家牢记"七想七不干"要求,不伤害自己,不伤害别人、也不被别人伤害。

 

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