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炼油与石化工程

安庆石化:为管道“开刀”保清洁生产

2012-06-25   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2012-06-21]"管道积液,造成憋压,原设计却无低点排淋,按照我们对管线的排查,应在这一点实施带压开孔,并配管至冷凝液储罐,防止排液二次污染。"6月15日,一场为酸性气火炬线"急症"的"专家会诊"在安庆石化化肥部净化现场给"病患"下达"手术通知单",经快速"开刀"急救,成功解决了该"疑难杂症",为装置安全稳定运行提供保障。

  化肥酸性气火炬线的"病征"初显在净化装置产品气CO2中硫含量大幅上升这一问题上。装置操作人员经专业技术人员指导,积极调整工况,在增大甲醇循环量等措施实施后并不见好转。在检查现场所有与CO2相关管线阀门并无问题后,净化二班班长查道存发现甲醇回收罐V2206压力异常的高,并凭借经验,认真分析,提出假设:"冷火炬中可能积存大量液体,净化尾气流动受阻,压力升高,尾气倒灌至甲醇回收罐V2206后又反窜到CO2分离器V2214,最终导致产品气硫含量超标。"

  这一"初症"结果很快得到"专家会诊"的认同。该部生产主任梁忠东带领相关专业技术人员对此管线进行排查,确定酸性气火炬内有积水形成水封,堵塞了管道。这一情况如引发故障跳车,将有大量放空气夹带积液熄灭火炬,造成未经燃烧含硫化氢的废气直排大气,导致严重的环境污染的后果,需紧急将该线内积液排出!

  "诊断结果"上报管理部门后,化肥部迅速做出处理方案,提出在管线低点在线带压开孔,并增设了排放管线,杜绝排液造成二次污染。落实方案后,在机动部相关专业人员的配合下,化肥部联系盈创检修人员在15日下午进行了带压开孔,于16时带压开孔成功,20时完成相关管线配管施工,工艺技术人员连夜指导班级投用该管线进行排液,于次日0:30分排液结束。随着冷凝液的排尽,气体流动通畅,压力降低,工况得以恢复正常。

  为管线"急症"、"开方"、"开刀",安庆石化化肥部在确保装置安全稳定长周期运行的前提下,充分注重安全生产及环境保护,不断优化工况,尽可能降低能耗,实现清洁生产,为企业创造更大的经济效益、社会效益和环境效益,履行着对清洁生产的郑重承诺。

 

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