上海石化高效完成“三元”聚丙烯生产任务
[中国石化新闻网2012-05-07]日前,上海石化完成了长达17天的"三元共聚"生产,一次性排产3600吨,创历史新高。这是"高附加值创效"措施的具体落实,为"走产品升级之路"积累了宝贵经验。
上海石化"三元共聚"聚丙烯因其特有的低热封温度的特性,深受市场青睐。该产品附加值高,但生产工艺条件苛刻,对各项操作要求都很高。本次"三元"一次性排产3600吨,是历史上计划安排最多的一次,这对装置的长周期运行是一个考验。
为此,在排产之初,上海石化聚丙烯装置就制定了非常详细的生产方案,组织装置工艺、设备、仪表、电气及值班长针对该牌号生产中的要点、难点逐一审核,对方案中涉及的技术参数,对照历年生产数据一一对照。
此外,本次生产采用了国产催化剂,这对装置的运行是一种全新的考验。对此,装置与催化剂分公司的专家进行了三次交流,对前期丙丁生产中国产催化剂的问题进行了汇总和分析,就催化剂在生产中细粉含量过高的问题,提出相应的改进意见。经催化剂分公司的全力配合,在生产前夕,经过改进的催化剂及时送达装置,为实现了"三元"生产全程使用国产催化剂的目标创造了条件。
由于"三元"生产用单体丁烯极易液化,且组分较重容易残留在产品中,给生产控制带来了相当的难度,同时还存在粉料系统可燃气体超标的安全隐患。为此,装置通过合理控制工艺参数、加大重点区域测爆频率、加强重要区域监控等措施,保证了整个生产过程装置处于安全可控状态。同时,适时调整和降低了返回气总管压力,确保了装置返回气的全回收,进一步降低了"三元"生产单耗。
聚丙烯联合装置的1#聚丙烯装置于2012年3月31日切入"三元无规共聚"生产,本次"三元"生产,装置共生产高熔融指数的"三元"产品3392.3吨、低熔融指数的"三元"产品272.425吨,产品全部为优等品,同时生产过程中装置的单耗、能耗,均比去年同期有所降低。
