燕山石化一季度成品油产量同比增9.1万吨
[中国石化新闻网2012-04-13]在原油价格居高不下,成品油价格倒挂的严峻形势下,作为首都成品油供应的主力军,燕山石化坚决执行总部讲政治、顾大局、做大成品油总量的统一部署以及从"八个方面保效益"的要求,在既保供市场,又多创效益上下工夫,努力从"生产型"向"经营型"跨越。从年初开始调整了经济责任制考核体系,变重点考核技术经济指标为"突出效益、兼顾指标",利润指标权重达40%,且"下保底上不封顶",多盈利多奖励,干部职工干劲倍增,两套催化装置负荷分别达到109%和118%,汽油吸附脱硫装置也保持高负荷稳定运行。
公司最新统计报表显示,一季度原油加工量同比增加12.35万吨;成品油产量同比增加9.1万吨。其中汽油同比增产6.2万吨、增幅11.21%;航空煤油同比增产2.6万吨、增幅9.3%。累计生产京标汽油48万吨,同比增产12万吨、增幅33.81%;累计生产京标柴油18.8万吨,同比增产4.9万吨、增幅35.2%,均创历史同期最好水平。
现场办公对接指标传递责任
从2月初开始,燕山石化主要领导亲自带队,分别到20家生产单位,召开13个现场办公会,深入了解考核体系调整后利润指标完成情况,协调解决各种问题,指导重点工作,并督促公司管理部室根据各厂具体实施情况,加强对考核方案的优化、调整,使考核指标更符合公司生产经营的实际。
在现场办公会上,燕山石化总经理罗强多次明确,将效益指标下达到各单位,就是希望广大职工将提升效益变成一种自觉行动,为企业创造更大的效益,为职工带来更高的收入。
"现场办公会给干部职工打了强心针,'创效'成为全体职工的共同目标。大家都开动脑筋想办法,迅速调整工作方向和思路,一切工作都围绕挖潜增效展开。"燕山石化副总工程师常江表示。
公司生产管理部对催化汽油收率等107项专项指标进行了调整,增加了52项专项指标。并将每月任务指标分解到各厂。比如将从汽油总产量指标分解到三个炼油分厂,变为汽油组分的完成量进行考核。还有专业小指标的考核,每一项完成了都有嘉奖,以激发职工干劲;公司财务部打破传统财务核算模式,增加了"内部模拟市场利润"考核指标,让各生产厂能真正了解自己产品的市场效益。并将过去炼油系统整体考核改为考核到每个生产单位,充分利用信息技术,提高月度结算速度,每月1号即公布各生产厂盈亏情况;公司经营计划部在计划排产上,按资源目的产品最优组织生产,将宝贵原料资源优先分配到效益好、盈利高的装置和产品上,促进高附加值产品的稳产、高产。
机关部室为生产经营"量身打造"的各项指标,激发了生产一线争创效益,多拿嘉奖的热情,各厂80项细化增效措施相继出台。"考核体系调整不仅体现了多劳多得,更能体现出我们职工的价值。"一名职工表示。
生产经营盯紧市场风向标
调整考核体系后,科学管理是挖潜增效的关键。燕山石化副总工程师、经营计划部部长刘斌介绍,抓好生产经营注重做到'三盯'。一是盯产出,以产品效益决定产品产出。二是盯市场需求,产销结合更加紧密,及时捕捉市场机会,及时产出满足市场需求的产品,及时销售,货款回笼。三是盯装置安全稳定运行。目的就是练好内功,在良机出现时要能及时抓住,没有机会时要能保证"活着"。
刘斌介绍,去年国际上高低硫原油价差还在5美元/桶左右。今年初,有一个很短的时期价差相对收窄,平均在3美元/桶左右。燕山石化抓住这一有利时机,及时增加了更适合装置生产的低硫原油采购量。按公司每月加工90万吨原油计算,节省下的原油成本可是相当可观。
燕山石化还利用京标油品在北京市场上需求稳定、航空煤油管输直供首都机场的有利条件,以京标油品和航空煤油生产最优先的方案组织生产,努力压减低价值产品产量。一季度公司京标汽油销量同比增长了13万吨,京标柴油销量增长5.3万吨,航煤销量增长3.2万吨。他们还抓住冬季北方气候寒冷的时机,大力增产低凝柴油,低凝柴油销量同比增加了7万吨,而重油、沥青、油浆等低价值产品同比少产了1.8万吨。产品结构的进一步优化带来企业效益同比大幅增加。
与此同时,在效益测算有利的情况下,燕山石化发挥化工炼油一体化优势,积极进行芳烃资源的整合,将化工系统可做汽油的资源,如MTBE、碳七、碳八和东方石化粗苯组分等都调到炼油系统,增加高辛烷值组分产量,为汽油增产创造条件。
"比学赶帮超"赛场竞风流
"生产厂之间奖金差距拉大,使职工干劲倍增,形成了人人算细账、处处挖潜力的局面,汽油和航煤产量都发挥到极致。一季度汽油一直保持在21万吨/月左右,航煤在11万吨/月以上,均超出正常水平一万吨左右。"一位炼油厂负责人介绍。
炼油二厂为提高汽油收率,两套催化装置深入优化挖潜,高辛烷值组分生产是按天、按小时进行计算。比如催化汽油干点控制标准是205度。原来装置控制最低时达到193度。从193到205度之间还有一部分馏分就流失到柴油里,相应地就流失了一部分效益。现在他们将干点指标控制更加精细,通过一系列措施使催化汽油收率提高到约45%,大幅提高近4个百分点。他们算了一笔账,仅汽油收率提高就使两套催化多增产了5万吨汽油组分。同时他们加强装置运行监护、特护,确保重整、烷基化和汽油吸附脱硫装置的高负荷稳定运行,保证装置馏出口质量稳定,又为增产汽油组分创造了条件。
炼油一厂则将提高航煤组分收率作为重点,一方面优化蒸馏等装置操作、严控航煤加氢装置馏出口质量。另一方面积极消除生产瓶颈和安全隐患,力保各装置满负荷运行。仅用18天就完成制氢装置和三废处理装置检修任务,使制氢装置增产氢气提高1.8万标准立方米/小时,有效缓解了炼油系统氢气紧张问题;三废处理装置负荷也得到明显提升,硫黄产量提高了30%。生产瓶颈的及时消除保证了高压加氢装置、焦化装置开足马力运行,加工负荷保持最高极限,航煤收率提高约2个百分点,月增产量3000吨。
储运一厂是燕山石化成品油调和单位。为多产成品油,多创效益,他们积极优化调和方案,抓住高辛烷值组分充足的有利时机,开足马力,实现24小时不停泵连续生产。他们还在生产运行班组间开展"比学赶帮超"生产竞赛,通过挖掘储罐可用空间,做到储罐资源不浪费;调油过程实施卡边操作,做到油品资源不浪费,使来之不易的每一滴资源都能得到充分利用。
