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炼油与石化工程

广州石化小乙烯开出高水平

2011-12-05   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年12月1日]今年以来,原油价格攀升,化工产品价格相对疲软,乙烯生产陷入被动局面。面对严峻形势,广州石化化工一部以创先争优、"比学赶帮超"工作为抓手,发扬工作主动朝前走一步精神,在深挖装置潜力上狠下工夫,将小乙烯开出高水平,实现了指标升、能耗降、长周期目标。截至10月,广州石化双烯收率平均达50.3%,超出股份公司平均水平3个百分点,连续5年居集团公司榜首。

  优化工艺操作,双烯收率屡创新高

  按照做精、做细、做优化工的思路,化工一部对投入、产出、成本、效益等各项指标逐一对比分析,查损耗、找差距,落实切实可行的工艺优化措施,提高装置运行水平。

  该部认真执行生产优化方案,生产操作上要求"三个不一样",即原料不同不一样、白天晚上不一样、初期末期不一样,充分考虑影响装置运行的各种因素,不断完善生产操作,优化工艺参数。此外,该部将指标细化到每一个班组、每一位员工,做到"人人手中有指标、个个肩上有责任",充分调动班组员工的积极性,不断提高班组员工的操作水平。

  8月份,化工一部3台轻石脑油炉投入运行,不仅解决了全厂轻石脑油的平衡问题,也提升了裂解装置技术指标。9月份双烯收率达51.13%,刷新历史纪录。截至10月底,广州石化双烯收率平均达50.3%,超出股份公司平均水平3个百分点,连续5年居集团公司榜首。

  持续清洁生产,能耗大幅下降

  在日常工作中,化工一部积极推进实施节能项目。通过采用低温甲烷化催化剂、疏水罐改造、分离冷区保冷材料更换等措施,将裂解装置高压蒸汽外引量由95吨/小时降至85吨/小时,每年可节约蒸汽使用量9万多吨。

  针对装置现场存在的跑冒滴漏、不合理排放等问题,该部设立节汽工作台账,记录节汽工作中存在的问题,分析原因并进行跟踪整改;设立"五源"登记本,记录现场蒸汽、凝结水系统的跑冒滴漏等情况,由装置设备员负责组织整改。此外,该部组织人员定期对现场疏水器进行普查,今年以来,共检查需要更换的疏水器395个。

  为了牵住能耗损失的"牛鼻子",该部加强对耗能大户--裂解炉的节能管理,先后完成对4台裂解炉的化学清洗,使排烟温度下降了12至28摄氏度,同时提高超高压蒸汽产量,减少系统高压蒸汽消耗,使裂解装置能耗下降。

  强化现场管理,确保装置长周期运行

  该部从狠抓现场检维修管理环节入手,强化现场管理。他们通过用好施工管理看板,把好施工质量关和安全关,管好正式员工、保运单位巡检人员、外来施工人员,明确施工监护环节、过程环节、评估环节、交出投用环节职责,实现了对现场检维修环节的闭环管理,为装置长周期安全运行提供了保障。

  此外,该部加大对关键设备的特护管理力度。在裂解炉特护方面,每天对炉管进行测温;利用大修停炉机会,组织开展加热炉热效率劳动竞赛等,解决裂解炉运行中出现的各种问题。在乙烯、丙烯、裂解气压缩机特护方面,该部坚持"五环"联检制度,加强生产保运和机组特护,及时消除隐患,为装置长周期运行创造条件。

 

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