当前位置:首页  >  炼油与石化工程  >  吉林石化老装置“一头两尾”增效
炼油与石化工程

吉林石化老装置“一头两尾”增效

2011-10-13   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油报2011年10月11日]10月9日,记者在吉林石化乙二醇厂采访时了解到,这个厂9月通过联产环氧乙烷,比单一生产乙二醇增效300余万元。同时,这个厂还以技术改造为手段,深挖装置创效潜力,使这套建于上世纪90年代的老装置焕发新的活力。
  乙二醇作为重要的有机化工原料,主要用于制造合成纤维、合成树脂、增塑剂、化妆品、药品等,也用于配制低凝固点冷却液。最大用途是生产聚酯和防冻液,还可用作溶剂等。
  装置负责人袁宝刚介绍,全球金融危机爆发后,乙二醇产品市场价格降到了成本线以下,装置出现了严重亏损。产品单一、抗风险能力差等弊端逐渐显现。为此,吉林石化利用这套装置与环氧乙烷前部工艺相同的特点,提出乙二醇装置联产环氧乙烷的构想。环氧乙烷因运输和产品销售半径有限,不受国外产品竞争影响,在金融危机时价格也居高不下,当地对这种产品需求不断增加,市场缺口较大。
  充分依托原装置资源,吉林石化投资5200多万元,增加了环氧乙烷精制单元和冷冻单元,完成技术改造,实现"一头两尾",即可根据市场形势,在乙二醇和环氧乙烷两种产品之间随时切换,装置实现效益最大化。
  随着科学技术的发展,高选择性催化剂被广泛应用于乙二醇装置,在降低能耗物耗方面优势明显。为此,吉林石化对脱碳单元进行技术改造,使主反应器入口循环气中二氧化碳浓度降低至1%~2%,满足了高选择性催化剂使用要求,仅降低乙烯消耗一项每年可减排二氧化碳约2万吨。
 

友情链接