当前位置:首页  >  炼油与石化工程  >  河南油田精蜡厂优化装置检修全过程效果显
炼油与石化工程

河南油田精蜡厂优化装置检修全过程效果显

2011-09-07   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年9月5日]截止到9月1日,河南油田精蜡厂常压、催化、丙烷、汽油加氢装置等装置检修后开工半个月来,各装置生产稳定,工艺指标正常,产品合格。精蜡厂将优化创新理念贯穿装置停、修、开的全过程,实现了"停得稳、修得好、开得起、稳得住"的检修目标。
  气不上天,油不落地
  7月25日,新联合车间蒸馏装置停工退油、吹扫,成为大修第一套停工的装置,也拉开了精蜡厂大检修序幕。在这次大修过程中,精蜡厂首次全面采用密闭吹扫。作为第一套停工吹扫的老装置,该厂克服介质原油粘稠度大等困难,技术人员不断优化吹扫方案,确保吹扫过程不留死角。
  在密闭吹扫中,该厂还专门抽调了精兵强将,成立了4人为首的停、开工小组,将工作细化到每一台机泵、每一条管线、每一道阀门,将责任分解,落实到人。对吹扫的难点部位,他们采取逐段给气、逐段疏通后用桶接或尽可能退至地下污油罐等办法,实现了"气不上天,油不落地"的目标。
  紧锣密鼓完成加热炉改造
  蒸馏装置材质升级、丙烷装置加热炉以及催化外取热改造,是新联合车间本次大修改造的重点项目。按常规一台新的加热炉建造就需要20天时间,更别说这次是旧炉改造,包括拆除旧炉管、燃烧器、过热蒸汽管线等等在内,只安排了15天时间。
  为确保各项目如期完工,机械动力部、新联合车间设备组以及施工方从5月份便着手对施工方案进行优化,针对施工中可能遇到的问题制定详细的预案。施工过程中,三方又结合实际情况不断优化调整施工方案,对各专业的交叉施工进行科学统筹,服务在现场,处理问题不过夜,通过采用同时拆旧和分块预制加拼装的方法,大大提高了工作效率,缩短了施工时间,最终在规定的时间内完成了改造任务。
  科学有序,开工显成效
  为确保各装置开工一次成功,新联合车间各装置工艺人员和操作人员提早介入,参与装置检修改造的全过程,认真做好装置的"三查四定"工作,熟悉改造后的工艺流程及设备,并针对改造后装置的特点和难点,制定各种开工方案。
  8月11日,各装置相继进入开工阶段,精蜡厂严格执行领导带班制度,各级领导现场指挥,各专业管理人员、技术人员24小时跟班指导操作。为缩短装置开工时间,各装置不断优化开工方案,蒸馏装置提前引油进入电脱盐系统,在缩短了开工时间的同时降低了进装置原油含水系统风险。催化装置对辅助燃烧室燃烧器提前检修,专人监控,避免升温过程出现波动。汽油加氢装置创新性地采用了制氢、分馏和反应三个单元同时开工、同时进油的方法,打破了以往开工先开制氢,制氢开好后在开分馏和反应的方法,这种大胆的尝试,不仅缩短了开工时间,而且大大减小了氢气的排放量以及干气的使用量,降低了开工的能耗。
 

友情链接