茂名乙烯深化精细化管理创下了“两高一低”
[中国石化新闻网2011年8月26日]近日,茂名石化乙烯再传生产捷报:7月份,茂名乙烯紧紧抓住2号乙烯装置检修后运行状况明显好转的有利条件,精心调整操作,全力发挥两套乙烯装置的产能,深化精细化管理创下了"两高一低",即单月产量创历史最高纪录,乙烯收率创历史最好水平,裂解损失率创历史最低。
单月产量创最高
七月,单月产量创历史最好两套装置平均投料负荷为399吨/小时,达到设计值的101.84%,生产乙烯9.617万吨,日均达到3102吨,比计划超额完成1005吨,同比提高5.6%,创历史最好水平。
化工分部经理林国给我们介绍,茂名乙烯分解细化每一天的产量,从强化专业管理、提高巡检质量、加强工艺控制、保证运行稳定等方面着手,合理排产,降低损失,有效提高了乙烯产量。
林国说,之所以保持高负荷生产,根本原因在于推行精细化管理。茂名乙烯组织抓好专业管理制度的修订和完善,使各项管理制度更具有针对性、实用性和可操作性,并在此基础上,加大制度执行情况的检查与考核力度,以"周检考核"落实专业管理制度为主线,结合专业目标任务、制度内容控制点、阶段专业管理重点和上级要求,坚持"一周一主题"的管理考核,认真抓好检查落实,提高管理效率,确保生产无阻。
为鼓励职工认真巡检,严细操作,创新优化,茂名乙烯在班组中开展大力"我要安全"等主题劳动竞赛活动,以保障装置高负荷安全稳定运行,确保乙烯产量最大化,保证各项指标持续改进。
双烯收率创新高
茂名石化通过精细管理提升乙烯绩效水平,挖掘装置的最大潜能。7月份,化工分部坚持稳中调优,强化生产运行管理,做到日分析、日平衡、日优化,各项技术经济指标大幅提升,其中,乙烯收率32.39%,双烯收率48.17%,同比分别提高1.75、2.44个百分点,均创历史最好水平。
化工分部生产管理处处长邱华介绍,今年以来,茂名乙烯实施了生产原料、生产过程、生产结构"三大优化",努力向精细化管理要大效益,以经济技术指标先进化促进经济效益最大化。邱华说,为了提高乙烯绩效,茂名乙烯每旬召开优化会,对乙烯绩效进行专题讨论,对各个指标的变化进行分析,找出差距和原因,制定改善措施,落实整改责任人,并跟踪督办限时反馈,有效解决了制约指标提升的技术难题。
邱华介绍,茂名乙烯每天对裂解原料进行分析,找出最合适的裂解深度,指导生产。先后两次委托北京化工研究院对裂解装置裂解炉进行深度标定。7月份开始,茂名乙烯掌握了该方法,自行对其它裂解炉进行标定,指导找出最适合的裂解深度。同时,对裂解炉日常切换进行优化;对仪表在线分析仪进行处理优化,帮助操作人员及时掌控裂解深度,使裂解深度稳定在优化范围内,双烯收率不断提高。
裂解损失率创新低
7月份,在茂名乙烯交出的"成绩单"上,乙烯裂解损失率指标让人眼前一亮。
年初,茂名乙烯裂解损失率为0.23%,处于行业先进之列,但年轻的车间代主任林琪和他的伙伴并不满足,他们将目光瞄准国内最高水平。几个月之后,茂名乙烯裂解损失率牢牢定格在0.19%,创国内五大乙烯的最好水平。
林琪说,安全生产是头等大事,是减少裂解损失率的基础。原来,现场的跑冒滴漏是一个顽疾。对此,裂解车间通过"导淋戴帽"、"管线穿衣"等方式,共查出并处理大大小小的漏点50处,减少了装置的物料损失。
裂解车间为降低裂解损失率绞尽脑汁。林琪说,运用新技术,加强技术攻关,消除生产瓶颈,这些手段是减少损失率的有效途径。要取得降低损失率的效果,就要从优化操作做起,保持装置的平稳性。林琪带领员工利用优化软件对每批原料进行优化计算,找出最佳的裂解反应条件,采样分析并修正裂解反应深度,结合生产实际,调整裂解炉炉管出口温度,使裂解反应深度保持在最佳区间。这一大胆的做法,使装置在"吃"凝析油、柴油等新原料时,双烯收率仍保持较高水平。
林琪还带领一支攻关队伍,优化后系统操作。他们通过对丙烯精馏系统的优化控制,降低丙烯精馏塔塔釜损失,大大提高丙烯收率;他们通过优化调整脱甲烷塔塔顶温度和乙烯塔塔釜温度,在保证产品合格的前提下,优化回流比,大大减少乙烯损失。
林琪对每个月的经济活动分析会都充满期待。他认为,召开这样一个会议,能够促使上下月之间、实际成本与目标成本之间进行对比,对损失率、机组能耗、炉子运行状况等进行全面分析,从中总结装置在节能降耗方面的成功经验,找出需要解决的问题。这样,专业技术人员可以依据把脉诊断结果为系统对症下药。
