吉林石化合成氨装置技改创佳绩
[中国石油报2011年8月16日]8月15日,记者在吉林石化公司化肥厂了解到,该厂30万吨合成氨装置1月至7月交出了令人满意的"成绩单",产量比去年同期增产3855吨,耗渣油比同期降低3千克/吨、综合能耗比同期低43千克(标油)/吨,创造了三项经济指标历史最好成绩,并书写了连续稳定运行310天的行业新纪录。
该装置负责人介绍,30万吨合成氨是吉林石化传统的无机化工装置。随着技术的不断进步,工厂通过采取改变工艺路线、调整下游产品结构等转型措施,提升了以此为"龙头"的合成气工艺路线的核心竞争力,成为吉林石化创效能力最佳、竞争实力最强的优势系列产品群。
最早的合成氨装置,建设于国家"一五"期间,走的是煤化工路线,与之配套的产品是尿素。随着技术不断进步,这种工艺能耗高、成本高等弊端严重制约了企业发展,生产处于亏损状态。
吉林石化对合成氨装置进行了改造:采用当时的先进技术,将原来的煤化工路线转为利用公司内部自产的渣油做原料,同时对下游产品进行优化配置;停止亏损的尿素产品生产,将一部分合成氨装置产品作为浓硝酸装置原料,另一部分作为原料供给丙烯腈、丁辛醇等装置,既延长了产业链,又提高了下游产品附加值。
新建的合成氨装置与老系统相比,生产建制由过去的1套系统、6个车间压缩到1个车间、19个单元;设备由过去的1650余台套减少到400余台套;在岗员工由过去的1150人减少到159人,装置能耗大幅度下降,仅电耗一项就从每吨1600千瓦时减少到92千瓦时,每年节约电量4.7亿千瓦时。
此后,吉林石化技术人员通过持续攻关,破解生产瓶颈,实现了该装置国外先进工艺的本土化。
他们重点解决了2600单元分子筛出口氢气露点高等各类问题43项,成功攻克700机组表冷器真空度高等制约装置长周期平稳运行瓶颈问题,改进抽负器实现表冷器真空度由40千帕降至25千帕。
合成氨装置生产波动呈逐年下降趋势,装置运行呈现出长周期、高效益、低成本的良好局面,仅5月份就实现节水6.98万吨,节能3652吨标准煤。
