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大庆石化化工三厂科技创新纪实

2011-08-11   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油报2011年8月9日]8月5日,记者从大庆石化公司获悉,由大庆石化化工三厂自主研发的热引发本体聚合高腈SAN树脂生产技术顺利通过中国石油集团公司专家的审核鉴定,标志着大庆石化在SAN生产技术领域实现新突破。
  大庆石化化工三厂加大科技创新步伐,搭建科技平台,通过精细化管理,不断提高企业的经济效益和产品市场竞争力。"企业要想在竞争中立于不败之地,在管理上必须从粗放走向精细,以科技创新提升竞争力。"厂长王景兴说。
  整合与盘活,突破发展瓶颈
  大庆石化化工三厂是国家"八五"期间重点工程,建厂之初,由于市场疲软,加之原始设计问题,连年亏损成为"不良资产"。突破制约发展的一系列瓶颈,打通企业快速发展的"绿色通道",成为企业亟待解决的重大问题。
  随着市场国际化进程的加快,企业面临的市场环境发生深刻变化。为增强企业的创效能力和产品市场占有率,四套重点装置的扩能改造势在必行。这个厂与大庆石化工程有限公司共同承担10万吨ABS改扩建任务。2005年,技术人员顺利实现苯乙烯、顺丁橡胶、ABS、SAN四套装置扩能改造,并且开车一次成功。装置改造后,运行平稳率达到99%以上,产值比改造前增加了10亿元,提高了40.5%。
  为适应日益激烈的市场竞争,增强企业快速发展动力,这个厂加快主体装置扩能改造步伐。2007年,这个厂新建年10万吨乙苯脱氢装置,企业的生产规模和竞争能力进一步增强。
  突破与创新,加大开发力度
  冰箱内胆、飞机和汽车上的部分零部件……这些都是由板材ABS树脂生产出来的。板材ABS技术过去一直由欧美一些国家掌握,我国每年需大量进口。
  日前,大庆石化化工三厂自主研发的板材ABS的主要掺混原料--热引发本体聚合高腈SAN树脂生产技术,顺利通过集团公司专家组评审。这项技术的成功研发,将有助于打破进口板材ABS长期垄断我国市场的局面。
  化工三厂抓住科技创新这一法宝,围绕生产实际破解技术瓶颈,加大产品开发和结构调整力度,为企业创效提供技术支撑。ABS装置投产后,干燥系统存在干燥效果差、工艺不合理、易发生爆炸的问题。为解决这一难题,这个厂发明ABS氮气循环干燥装置,经过两年多现场运行,不仅消除了爆炸等不安全隐患,而且提高了产品质量,累计创效千万元以上。目前,化工三厂可生产苯乙烯、59个牌号ABS、3个牌号SAN和3个牌号顺丁橡胶产品,是国内规模较大、品种齐全的苯乙烯系列树脂和顺丁橡胶的生产厂家。
  增效与降耗,提高挖潜能力
  装置长周期运行是企业创效的前提和基础。科技创新首先从现实的增产增效出发,着力破解生产瓶颈,保障企业目标任务的实现。
  围绕主营业务,这个厂加强技术攻关,通过实施技术改造、调整工艺参数、优化催化剂运行等措施,着力解决生产难题,优化运行节能降耗,取得了较好的经济效益和社会效益。
  大庆石化化工三厂顺丁橡胶装置由于生产工艺的特殊性,设备经常出现故障,成为影响长周期、满负荷生产的瓶颈。产量上不来,能耗、物耗不断增大,效益就无法保证。2010年,这个厂成立由11名技术骨干组成的顺丁橡胶攻关协调组,先后解决大小问题81项,橡胶C线设备运行周期由8小时提高至60天,每年间接创效约300万元。今年一季度,顺丁橡胶装置实现"华丽转身",产量同比增加5639吨,增效3756万元,同时节能降耗水平位居集团公司同行业前列。
 

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