广州石化气分(三)装置开车成功
[中国石化新闻网2011年8月3日]7月31日11时,气分(三)装置产出合格丙烯,标志着广州石化50万吨/年气分(三)装置一次开车成功。该装置开车成功后,每年可为下游化工装置提供16.3万吨优质精丙烯原料,有效缓解了下游聚丙烯和MTBE装置原料紧张的局面。此外,每年还可以向市场提供3万多吨的车用液化气。
在今年4月份进行的大修改造中,广州石化对蜡油催化装置进行了扩能改造,装置规模由150万吨/年提高到200万吨/年,每年可增产液化气约20万吨。为延长广州石化的产品链,提高液化气产品的附加值,广州石化新建了气体(三)装置,作为催化裂化节能降耗及气分改造项目的重要组成部分。该装置以两催化裂化装置生产的液化石油气为原料,以生产高精度精丙烯为主要产品,采用空冷冷却,并与轻催装置实行热联合,设计能耗仅为旧气分装置的70%。
由于气分(三)装置项目建设滞后于催化扩能改造,所以推迟一天投产,都会制约上、下游装置之间的物料平衡和效益最大化的发挥。为保证装置能早日顺利投产,负责该装置生产的炼油二部以我为主、提前介入,通过责任分包的形式,在现场开展"三查四定"工作。该装置的两座精丙烯塔高达88米,为防止隐蔽部位留有隐患,工艺和设备人员克服高温和酷暑,钻入共计240层的精丙烯塔内进行了多次的联合检查,小到任何一根铁线、一个焊渣都不放过。在整个"三查四定"期间,累计查出问题415项,并都得到了及时的整改,将隐患解决在开工前,确保了装置安全顺利开工。
此外,该部未雨绸缪,提前做好操作人员的培训工作。早在今年3月份,就开始将抽调至新装置的职工分成两组,围绕开工步骤、工艺操作、设备维护和事故演练进行轮训,并组织部分技术骨干到兄弟单位的同类装置"取经"。进入5月份,装置主体刚刚建成,装置人员就深入现场,冒着酷暑对每一个流程、每一条管线进行跟踪,为装置一次开车成功奠定了基础。
