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炼油与石化工程

扬子石化两大“法宝”提升乙烯绩效

2011-06-24   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年6月22日]"我们要让工艺操作卡片制度成为工艺操作的'法规',用制度来指导和监督岗位员工的每一个动作,从根本上避免误操作。"为了确保装置的平稳运行,6月份,扬子石化烯烃厂再次亮剑。
  今年以来,扬子石化烯烃厂各套装置保持了安全稳定运行,各主要产品产量、质量等经济技术指标均取得了较大进步。在4月份的基础上,5月份,乙烯收率、加工损失率、乙烯能耗等技术经济指标再次创历史最好水平。其中,乙烯收率与去年同期相比提高了0.29%;乙烯加工损失率、乙烯能耗与去年同期相比分别下降约25.6%和6.3%。乙烯装置平稳率以99.6%的优异成绩在总部一季度绩效评比中夺得第一名。这是烯烃厂实施严细管理、持续优化结出的"硕果"。
  创新安全管理思路,持续开展科室现场安全督察活动,是烯烃厂严细管理确保安全生产的"利剑"。今年1-5月份,烯烃厂累计组织督察500多次,查出问题1793个和违章101个,通过各专业高密度、高强度的安全督察,形成了安全生产高压态势,为装置平稳运行营造了良好氛围。
  技术攻关、持续优化是烯烃厂乙烯绩效提升的又一"法宝"。年初,烯烃厂从基层一线招贤纳士,成立了12个乙烯绩效指标提升攻关小组。攻关小组不负众望,通过巧妙提高乙烯汽油分馏塔釜温度,降低了蒸汽补入量和乙烯排污量;通过提高超高压蒸汽出口温度,降低了辅锅发汽量;通过现场换热器普查消漏,冷却水和低压凝液回收,实现减污减排;实施裂解炉间断排污系统改造,回收大量的蒸汽和热能;实施快速烧焦技术,减少了燃料气和蒸汽的无效排放。烯烃厂巧妙优化措施获得大收益,乙烯能耗物耗逐步下降。烯烃厂还通过实施轻烃裂解炉技术改造、回收装置自产丙烷、引入芳烃液化气等一系列措施,优化乙烯原料结构,提高了乙烯收率。
  烯烃厂攻关小组做好优化配置,将乙烯装置仪表自控率由去年的74%提高至90%以上;乙烯装置APC先进控制投用率保持在95%以上,确保了乙烯装置始终以最佳状态运行。
 

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