安庆石化常减压装置“二重洗”洗去“两瓶颈”
[中国石化新闻网 2011年5月30日] 5月25日,安庆石化炼油一部组织技术人员和操作人员对I套常减压装置常压塔顶循部位及电脱盐罐进行了8个小时的水冲洗,冲洗后的常压系统及电脱盐系统运行稳定,水洗效果明显。
5月中旬以来,I套常减压装置因常顶循部位结盐和腐蚀物沉积较多,极易导致常顶循泵抽空,常顶循量波动。与此同时,由于近期原油劣质化程度加重,在一定程度上影响了电脱盐系统的运行效果。为此,炼油一部经公司批准,决定对常顶循和脱盐罐进行“二重洗”。
5月25日清晨5时,装置操作人员严格参照《炼油一部常顶循及脱盐罐水洗方案》,加强对常压炉出口温度及常顶回流温度控制,稳妥提高常顶回流、常一中及常二中回流量,并逐步降低常顶循量。上午8时,I常四班接班后,班长柏跃明便果断将班组成员分两组:一组负责常顶循水洗,一组负责脱盐罐水洗。在将初、常顶汽油改走不合格线后,操作岗位与控制岗位人员各就各位,同时密切配合:打开常顶回流泵104/1入口新鲜水阀门,并根据常顶循及常一中抽出温度变化控制好常顶循的冲洗水量。
在常顶循投入水洗的同时,脱盐罐水洗也从二级向三级逐步展开:将注水流程改为水冲洗流程,并严格控制水量。脱盐罐冲洗结束后,开大排水阀门,排出冲洗水,切除乳化液,脱盐罐电压、电流恢复后,操作人员随即返回原流程操作。
当日下午16时,“二重洗”圆满结束,大家仅用了8个小时就排除了“龙头装置”的两大生产瓶颈,为夏季安全高负荷生产增添了后劲。
