金陵石化巧用“浮力”解卸船“难题”
[中国石化新闻网 2011年3月16日] “你们这个方法好。不仅为你们增加了收油,也为我们正了名。”承担为扬州石化运送“粗汽油”到金陵石化公司的某船船长高兴地说。金陵石化公司在为外购物料码头增加先进质量流量计的同时,巧用“浮力”原理,增加“收舱”程序,解决了该码头去年以来出现的“船卸不净”难题。去年7月至今,该码头计量验收损耗率保持在0.3%的规定标准,增收各类物料近百吨。
去年初,随着国3汽油标准的实施,金陵石化公司承担了为周边地区企业生产“粗汽油”质量升级的任务。与此同时,市场对苯类产品的需求加大,也使得该公司芳烃装置的外购物料逐步增加。但由此产生的外购物料进厂损耗居高不下,则成为困扰该公司的一个“心病”。来自扬州石化的“粗汽油”,每船500吨左右,卸船损耗率均在1%以上,远远超过计量验收损耗率在0.3%以下的规定标准。尽管对运输油船进行了更换与索赔,但损耗较高的现象仍然没有改变。运输单位也“一肚子怨言”。
去年8月,该公司通过研究质量流量计的设备特性与卸船工艺流程特点,寻找使用质量流量计收油计量的最佳方法,在公司外购物料码头首次安装了质量流量计,打破了这种仪表只用在产品出厂环节上的“惯例”,填补了质量流量计用于卸船过程计量验收的空白,大大提高了卸船计量的准确性。与此同时,该公司计量管理中心与生产计划处、油品储运部联合对罐收量和装船量进行跟踪,在排除装货量、船运途耗、船到港验收量和质量流量计精度等因素影响后,确认船舱大,物料特性和现用油泵吸口“缺陷”是造成收舱不净的主要原因。
“能不能利用浮力,把船舱中平躺在底部的残油集中到一个角落再抽上来。”该公司计量管理中心的职工想到了这个主意。于是他们试验油船在卸油时先卸船头舱,在船头舱快卸完时停泵,利用此时船头翘起,用泵将船头舱内的残油全部打至船尾舱,完后再对船尾舱进行卸油。结果表明,虽然这样增加卸油作业时间半小时,但避免了每个舱都存有底油,而且不会将气体带入油泵的抽入口,确保了质量流量计的准确计量。于是该公司将卸油作业程序进行了修改,专门增加舱内油“二次转移”程序,从而彻底解决了这一“难题”。
