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炼油与石化工程

安庆石化腈纶部三管齐下提高毛条产品质量

2011-02-22   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2011年2月18日] 安庆石化腈纶部通过控制丝束延伸度波动、准确调节厂房温湿度、及时更换问题皮辊,“三管齐下”破解毛条装置拉断出条粗细不匀的生产难题,促进了毛条产品质量提升。
  在毛条生产过程中,拉断工序生产是关键,如果拉断机生产出的条干质量不均匀,就会直接影响其他工序的平稳运行,产生频繁蓬头、绕毛现象,严重影响产品质量。近年来,腈纶部技术人员在对现状调查和分析后,针对拉断出条粗细不匀的三大主要影响因素,分别采取相应措施“对症下药”。他们首先跟踪丝束延伸度,控制丝束延伸度波动。分析《丝束质量台帐》及《毛条生产情况表》,找出毛条拉断出条情况与丝束延伸度对比关系,得出延伸度平均值、控制上、下限值,由技术人员对丝束延伸数据进行打点跟踪,发现数据波动迅速反馈到纺丝装置,及时调整消除波动。
  加强监控,准确调节厂房温湿度。他们实行空调岗位24小时不间断监控,并加强岗位培训,提高操作人员对温湿度控制重要性的认识及操作技能,确保厂房温湿度在工艺指标范围内。尤其是冬季,毛条装置主要靠蒸汽采暖,冬季气候干燥,厂房内湿度往往偏低,必须开启循环水喷淋加湿。这样一来,由于冬季循环水温度低,开启后厂房温度必然相应下降。为了解决冬季温湿度调节的矛盾,他们对厂房蒸汽排凝系统进行改进,将原来3个对室外排放的蒸汽排凝点全部加附线,在冬季调节为内排,分别导入2#、3#、4#空调室,这样在冬季就可通过空调室送风机将蒸汽余汽送到厂房,给厂房升温加湿,既节约了蒸汽使用量,又稳定了温湿度。
  细查皮辊使用情况,及时更换问题皮辊。他们还对拉断机皮辊使用情况进行统计,列出更换情况表,检查每台机每个皮辊的更换时间、更换频次,若发现某机台出条粗细节或某一皮辊频繁绕毛,就迅速查明原因并及时处理。同时根据更换情况表掌握每台机每个皮辊的使用时间,以便能在其使用寿命结束之前进行更换,避免出现因某一皮辊凹凸不平造成出条粗细节、绕毛频繁的现象,从而稳定了拉断出条质量。
 

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