沧炼动力车间四项指标创历史最好水平
[中国石化新闻网 2011年2月18日] 沧州炼化动力车间在“扛红旗 争第一”和“比学赶帮超”活动中,揪住优化技术指标这个抓手,下功夫做文章,借助班组指标竞赛考核,从优化指标上抠效益,通过小改小革挖潜力,使车间四项技术指标创历史最好水平,其中仅节约蒸汽一项就创效345万元。
活动中,该车间将指标细化分解,层层传递压力,做到每个班组每个员工人人身上有指标,个个肩上有担子。要求各班组在技术指标上突出一个“抠”字,在确保安全运行的前提下,按考核参数最大限度“卡边儿”操作,并全过程细致填写操作、运行和化验记录。随后,车间技术人员负责及时收集,细致总结分析,找出得失,不断修正改进,使各项技术指标在螺旋式的优化中渐次提升。
在考核方面,车间在醒目位置分别悬挂了《热电月度小指标考核情况》和《热电月度经济技术指标完成情况对比表》两块展示牌。前者把机组循环水温差合格率,锅炉炉主汽温度、压力,锅炉排烟温度、氧含量,中压除氧温度,发电机循环水电耗量等7项小指标,作为车间5个运行班组竞赛考核指标奖优罚劣的依据。后者则把中压锅炉发汽量、发电机组发电量,自耗用电量,3台发电机组和锅炉的运行时间,供热比和供电标煤耗等8项指标,逐月与上年度同期相对比,明确标示出各具体指标的差距和不足,让各班组追有目标,赶有方向。同时,车间在各班组设立单项指标专职考核员,在车间设立综合指标专职考核员,每天统计一次各班组实现的指标,每周总评一次,然后将考核数据全部公布在展牌上。
结合实际,车间还组织技术人员依靠科技,连续实施了多项小改小革,狠挖装置设备的潜力,均收到明显效果。例如乏汽回收项目的实施,使过去除氧排空的蒸汽得以有效回收利用;通过实施热媒水换热改造,大大提升了除盐水温度。仅此两项技术改造去年即累计节约蒸汽30000余吨,创效近350万元。
车间此举营造了浓郁的“比学赶帮超”氛围,明显激发了班组员工“扛红旗争第一”的干劲。“抠”得精细,“挖”得深透,自然促进了各项技术指标的优化。截至目前,与上年同期相比,供电标煤耗由510克降到了481克,全年可节约标准煤1800吨;发电自耗用电率由5.10%降到了4.3%,全年可节电65余万度;供热自耗用电率由3.65%降到了3.18%,全年可节电40余万度;制水比耗从1.24降到了1.22,全年可节约新水25000吨。此四项指标在每年为企业增效上百万元的同时,也创下了历史最好水平。
