河南油田精蜡厂催化剂跑损治理成功
[中国石化新闻网 2011年1月24日] 多年来,河南油田精蜡厂加强管理,经过不断地查找原因、尝试寻找解决问题的办法,通过有效措施使催化装置催化剂跑损这个“顽疾”得到治理,2010年,催化剂单耗0.82 kg/t,同比降低16%,同比节约60万元,创历史最好水平。
催化装置催化剂跑损是长期以来困扰着精蜡厂的一个问题,2008年一段时间催化剂单耗曾达到1.4 kg/t以上,这将大大增加装置的成本。为了解决这个问题,精蜡厂专门成立了以生产副厂长为组长,新联合车间主任、书记、技术人员、班长、反应操作岗位等人员组成的催化剂跑损攻关小组,每月召开催化剂跑损专题会,分阶段共同治理催化剂跑损问题。通过人员长期跟踪催化剂藏量、跑损量、加剂量统计表及催化剂罐检尺统计等数据,找到了影响催化剂跑损的原因,并制定《减少催化剂跑损治理方案》,采取了相应措施进行治理。
该厂通过提高沉降器压力,降低预提升蒸汽量、降低原料一、二路雾化蒸汽量,调整原料一二路流量、藏量、主风量,调校原料和油浆一二路雾化蒸汽量,降低油浆固含量,避免催化剂在提升管和沉降器中热崩破碎造成跑损。
加强平稳操作。根据汽油烯烃和辛烷值的化验分析,及时调整两种催化剂混合比例,每班均匀、经济地加入催化剂,优化操作,确保催化剂活性稳定,加剂完毕后输送风量控制在20%,避免操作参数大幅度波动。
加强风罐脱水。为避免脱水阀堵塞,工业风罐每班至少脱水两次,仪表风罐每班至少脱水一次,脱完后关小放空阀,以减小耗风量,降低催化剂跑损。为促使岗位职工精心操作,新联合车间还从每月的月奖中拿出400元,对催化剂单耗低的班组进行奖励。通过员工的努力,催化剂跑损得到有效根治。下一步,该车间将进一步优化操作,使企业降本增效工作真正落到实处。
