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炼油与石化工程

燕山石化公司苯酚丙酮生产打出组合拳

2011-01-18   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2011年1月14日] 2010年,燕山石化公司两套苯酚丙酮装置捷报频传:一苯酚装置、二苯酚装置技术经济指标位于国内同行业领先水平;全年苯酚丙酮产量创历史最好水平,优级品率达到100%。作为中国石化苯酚丙酮的主要生产基地之一,燕山石化公司化工三厂始终将“建设一流的苯酚丙酮生产基地”作为奋斗目标,不断开拓创新、锐意进取,从小善做起,努力做到细、优、稳。在管理上求“细”,不放过任何细枝末节。大到整个装置的生产运行情况,小到每一根管线、每一个阀门,该厂都进行了严格的划分,将责任落实到人。除此之外,他们还充分利用信息化手段,将日常的关键控制点、波动较大的监控点等192个指标全部纳入到平稳率考核体系中,并设定数据的上下限和最佳值,系统根据与最佳值的接近程度进行综合分析打分,实现了横班间客观公正的考核,也因此最大程度地激发了职工的工作热情。“排名第几,水平高低,不问领导,问系统”,现在,该厂职工已经习惯了在平稳率系统中查看自己的排名,并且一门心思地琢磨着,怎样才能让指标稳定在最佳值上。在工艺上求“优”,节能降耗从点滴做起。“现在,我们优化了工艺条件,让冷冻机组每天少运转三个小时。我们不要小看这三个小时,一年下来,光电钱我们就能节省好几万呢,我们的能耗要想在同行业里一直领先,就得从点滴抓起!”该厂厂长王运仓的一番话,道出了工艺优化对整个装置节能降耗的带来的重要影响。一年以来,该厂先后实施了循环烃单元优化、粗苯酚塔回水操作优化、伴热系统优化等近二十项节能优化措施,节能效果显著。在设备上求“稳”,给设备一个舒适的工作环境。该厂两套装置涉及的500余台机泵是其动设备中的一个大家族。然而其机械密封泄漏问题却一直困扰着设备人员,也因此造成每个月平均十几台机泵出现故障,从而使生产出现波动。为了彻底解决这个问题,该厂负责人大胆尝试,先后两次对两套装置89台机泵进行升级改造。改造后,机泵的故障率大幅度下降,为装置的安全平稳运行奠定了基础。就静设备的管理方面,化工三厂相关责任人介绍说,“就像对人一样,对设备我们同样也要先去了解他,知道他遇到了什么困难,然后再去帮助他,给他一个舒适的工作环境,自然也就不会出问题或者少出问题了。”2010年,他们大力开展风险评估工作,全面掌控静设备的风险因素,并根据风险评估报告的指示,先后对高、中风险设备采取了有效措施及时降险,保持了生产的连续稳定。
 

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