安庆炼油二部二联合碱渣处理特护工作初见成效
[中国石化新闻网 2011年1月10日] 自2010年11月份以来,上游装置柴油碱渣来量加大,达到60—70吨/日,远远超过了碱渣处理酸化单元处理能力,柴油碱渣原料罐V901/1、2始终保持在临界罐位,严重威胁到装置的生产。加上碱渣处理装置设备腐蚀严重,泄漏频繁,也制约了装置的连续生产,增加了对环保的压力。鉴于碱渣处理牵一发而动全身的处境,根据公司的要求,炼油二部制定了碱渣处理装置特护方案,要求各专业组、装置严格执行特护方案,及时消除装置缺陷,安排装置的酸化、沉降、排水、出成品等各环节,保证最大限度地开好酸化和氧化单元,并确保操作安全、排放达标。
按照碱渣处理特护方案的要求,操作人员加大了对现场的巡检频次,及时发现并处理了多起影响生产的设备缺陷。11月28日,酸化罐V804/2出口阀前弯头腐蚀穿孔,大量酸性水外漏,班组及时发现并采取果断措施,将罐内50立方米的酸性水迅速压转到酸性水罐,为抢修赢得了时间,也最大限度地减少了对下游污水处理场的冲击,各专业组迅速组织处理,以最快速度恢复了装置生产,受到了公司嘉奖。去年12月7日酸性水罐V806/1出口泄漏,岗位操作人员再次及时发现,并迅速倒罐,杜绝了大量酸性水外漏。12月21日针对酸性水排放不畅的问题,工艺、设备、安全、装置共同进行分析,并迅速更换了排水管线。12月24日,酸性水罐V806/3入口接管断裂,罐内酸性水外泄,装置和各专业组立即组织应急处理,一方面迅速进行倒灌,一方面对泄漏点进行了封堵,同时对外泄的酸性水用碱进行中和,切换清污分流各点阀门,做到了没有污染清净下水系统,最大限度地减小对下游水场的冲击。
自开展装置特护以来,碱渣处理装置酸化单元共处理大小泄漏点和管道堵塞近百余次,化学清洗、检修容器3次,消除了两台酸性水罐一台酸化罐的缺陷,完成了V805/1的更新。氧化部分清理了氧化塔顶冷却器,疏通了部分结晶管线,有序组织开工。同时对碱渣处理脱臭设施也加强了维护,更换了药剂2次,保证了该设施有效运行。
通过各专业组和操作人员的共同努力,汽油碱渣和柴油碱渣的原料罐均被拉到了7米以下,酸性水达标排放,脱臭设施运行良好,装置特护初见成效。
