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炼油与石化工程

扬子石化乙烯辅锅实施天然气带负荷试验

2010-12-24   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2010年12月22日] 为了确定乙烯辅锅在油气混烧工况下的最大天然气掺烧量,12月16日,扬子石化烯烃厂水汽车间对C台乙烯辅锅实施了天然气带负荷试验。试验结果表明,天然气的掺烧量每小时可达到7吨,每小时可替代燃油9吨,每小时可节省燃料成本8600元,C台辅锅全年可增效7000万元。
  乙烯辅锅是为乙烯装置提供蒸汽的锅炉装置,扬子石化共有A、B、C三台辅锅,以前乙烯辅锅所使用的燃料主要为渣油和燃料油,燃料成本比较高。由于天然气是廉价的清洁能源,资源丰富,输送方便。从08年开始,烯烃厂大量引进天然气资源,并先后对乙烯裂解炉和B、A两台辅锅实施了掺烧天然气的技术改造,努力降低辅锅的燃料成本。2010年大修期间,烯烃厂再次对C台辅锅实施了掺烧天然气的节能改造,同时,在辅锅装置建设了新的天然气降压站,增设了天然气减压、加热、缓冲罐和仪表控制系统,以及相应的安全设施,以控制接入天然气的压力和温度。9月20日和12月8日,烯烃厂先后投用了C台辅锅和天然气降压站。新的天然气降压站能够有效保证三台辅锅装置的天然气使用量,天然气的最大输送量可以达到每小时16吨。
  然而,为了能够对辅锅掺烧天然气的运行工况进行科学评估,经过一段时间的试运行,12月16日,烯烃厂水汽车间计划对C台辅锅实施天然气的带负荷试验。试验的主要任务是考核C台辅锅实施天然气改造项目后的带负荷能力,以及在油气混烧工况下的最大天然气掺烧量,同时检验新增天然气降压系统在正常负荷下的运行状况。试验以全烧天然气作为前提条件,在试验过程中,岗位人员逐渐增加气烧嘴,减少油烧嘴,直至油嘴全部停运、气烧嘴全部投用。试验过程中,技术人员精心调整各项工艺运行参数,认真观察辅锅内的火焰燃烧情况,根据辅锅运行情况及时调整天然气的运行压力,同时记录下C台辅锅的各项运行数据。
  带负荷试验结果显示:C台辅锅的带负荷能力测试为220吨每小时,达到了额定负荷;在天然气的掺烧时,炉膛火焰良好,设备运行平稳,天然气降压站系统运行安全可靠;天然气的掺烧量每小时可达到7吨,每小时可替代燃油9吨,每小时可节省燃料成本8600元,C台辅锅全年可增效7000万元。
 

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