广州石化成功将云计算应用于生产系统
[胜利新闻网2011年3月8日] 针对稠油井多、管理难度大的生产实际,胜利油田孤岛采油厂孤三区多措并举治理稠油井,有效降低稠油黏度,延长了生产周期。
稠油具有密度大、黏度高、流动性差等特点。目前,孤三区稠油热采井开井253口,占总开井数的45.1%,原油黏度5432mP.s,管理难度较大。为有效降低油稠影响,延长稠油井生产周期,管理人员在总结经验、调查研究的基础上,总结出了从地面到地下一整套管理好措施、好方法。如热洗、加药是日常管理中常用的手段,为避免盲目性,该区管理人员反复调研,制定了科学严谨的选井措施。在加药井选择上,他们选择供液能力较好的油井,或选择连续生产产能在日产油2.5吨以上的油井,或是选择光杆缓下的油井,对于井口回压大于1MPa、需要泵下掺水的井要优先选择等等。2010年以来,按照加药选井的条件,管理区筛选出20口井,利用ZD-B自动加注机进行加药,实现了每天的定时定量加药。与此同时,管理人员自主创新,在单井井口放置一个加药容器,采用与医院输液管相似的软管与套管闸门进行连接,一次性调好流量,把药剂用“点滴”的方式加入套管中去,同样实现了持续加药降黏的目的,并成功扶井6井次。
除了地面降黏措施外,针对地下也做了大量工作。如配套应用井筒升温降黏工艺。他们在特稠油计量站安装1台掺水加热炉,通过外输掺水的加热,有效降低特稠油井的黏度。他们在GDGN4X17和EGDD16X3两口井上应用双空心杆闭式热循环加热降黏工艺,稠油降黏效果明显。近年来,随着联合站掺水的升温,计量站掺水加热炉、井口加热炉的应用,他们对7口油稠、光杆缓下井通过泵下掺热水有效降低了原油黏度。
通过以上多种措施,孤三区稠油井降黏效果显著。以孤南4井区为例,2010年,该井区有5口井采用升温降黏措施,改善油稠难生产问题的同时,日增油26.3吨,累计增油5470吨,单井周期天数延长64天,目前仍然正常生产。
