上海工程公司完成上海石化重整加热炉预热系统改造
[中国石化新闻网 2010年9月2日] 上海石化连续再生重整装置系德国鲁奇公司设计,1985 年建成开车,经过改造,部分加热炉已有蒸汽发生系统,但剩余部分加热炉仍处排烟温度高状态,为提高炉子热效率,降低燃料消耗,对剩余部分加热炉增设余热回收系统,势在必行。
上海石化委托SSEC承担重整加热炉增加空气预热系统设计,设计范围包括反应加热炉(BA-301)、脱戊烷塔再沸加热炉(BA-305)、脱庚烷塔再沸加热炉(BA-306),增设联合烟气余热回收系统空气预热器、鼓风机、引风机、烟道、风道及其调节系统;空气预热器设置吹灰器;对原有加热炉烟道系统、脱戊烷塔再沸加热炉(BA-305)燃烧器进行改造;增设联合烟气余热回收系统涉及的相关专业改造。工程投资约872.27万元。
SSEC承接项目后,合理调配人员,按业主要求落实设计进度;设计人员深入装置,认真踏勘,2009年9月完成基础设计;同时衔接2010年5月设备安装,设计人员多次到现场,从确定现场桩位、采购技术交流到安装调试全过程介入,准点落实各个节点,按时圆满完成装置改造。装置改造投运后,经对改造前后测试数据对比分析,已超过改造前91%排烟指标,改造达到预期目标。目前,加热炉热效率提高到92%,可回收热量162.6×10大卡/小时,每年节省燃料气用量1143 吨(年操作时间以8400 小时计),上海石化连续再生重整装置降低了装置能耗,减少烟气排放,从而改善了大气环境。
7月12日,上海石化芳烃部来信感谢我公司设计人员,急用户所急,按时完成上海石化2#芳烃重整加热炉增加空气预热系统项目,使上海石化芳烃部1#重整装置减少一次停工,工程消缺检修期间节约了大量费用。
