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巴陵石化上半年经济效益创历史同期最佳
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巴陵石化上半年经济效益创历史同期最佳
2010-07-13
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中国石油石化工程信息网
含油污水:循环再利用
走过了50年的大庆油田,已经进入了特高含水阶段。也就是说,从地下采出的液体中,水的比例高达90%以上,甚至更高。这样,以大庆目前每年4000万吨的原油生产规模,意味着每年产生含油污水近4亿吨。
大庆油田通过采用高科技生化处理等手段,把这些含油污水处理达标后,在密闭状态下全部安全回注地下,实现了循环利用。大庆油田目前已建成163座各类污水处理站,成为中国最大的工业污水处理示范区。
大庆油田实施三次采油,原先注入聚合物需用清水配制,导致每天有数万立方米含油污水过剩而外排。大庆油田组织科技人员积极开展科技攻关,研发了含油污水配制聚合物技术,在保证聚合物驱油效果的同时,实现了含油污水的资源化利用,消除了含油污水超标大量外排的污染隐患,该项技术应用后,全油田年均利用污水可达5400万吨。
含油污泥:再回注地层
油田在生产和集输过程中,油水系统逐渐沉积形成大量难以处理的含油污泥。以往这些含油污泥从罐中清除后,只能运到指定的排污地点存放,缺乏有效的处理手段。
大庆油田采油五厂工程技术大队研发了含油污泥深度调剖技术,利用原油污泥来源于地层的特点,将含油污泥经悬浮、乳化处理后用作深度调剖剂的成分之一,再回注到地层中。该项技术不仅解决了污油泥污染环境的问题,还大大降低了深度调剖剂的费用。从2005年开始,这个厂已独立实施含油污泥深度调剖11口井,共清理联合站罐底污泥4950立方米,累计增油2452吨。
大庆油田还研发了废弃钻井液土壤化处理、废弃滤料机械清洗再生、含油污泥热洗加离心处理等技术,组织开展了高含聚污水生化处理技术研究,实施了化工污水深度处理回用研究,有效地提升了企业环境保护能力。
作业油水:回收不落地
多年来,由于缺乏系统配套的油井作业环保设施,作业施工排放油水污染环境一直是困扰油田环保工作的难题。
大庆油田组织人员经过3年攻关,研制出具有国内先进水平的油井作业污水回收装置。通过这套装置,可以对井口溢出油水进行抽吸、沉降、加热后,再送入原油集输系统。
目前,此项技术在大庆油田257个作业队推广应用,实现了油井作业油水不落地,使大庆油田油井作业在中国石油行业率先达到了清洁生产标准,油水资源回收率达到100%,年减少污水排放60多万立方米,回收原油两万多吨,年创经济效益4000多万元。
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[中国石化新闻网2009年12月2日] 高桥石化以“军令状”护航清洁生产,炼油多项指标与去年相比均有大幅度提升,1~11月,污油量同比减少4000
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