当前位置:首页  >  炼油与石化工程  >  兰州石化解决乙烯冷箱漏氢难题
炼油与石化工程

兰州石化解决乙烯冷箱漏氢难题

2010-06-22   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [石油商报2010年6月11日]  兰州石化公司石化厂历时2年的24万吨乙烯装置冷箱系统查漏及改造工作日前终获成功,据估算,年可创效1260万元。
  冷箱是乙烯装置深冷分离系统的关键设备,完成多种物料换热,结构非常复杂,而兰州石化24万吨乙烯装置为新、旧两套冷箱系统并联运行。自2006年开始,冷箱系统运行一直不稳定,丙烯制冷系统中氢气含量超标,经过彻底排查,问题出在了旧冷箱上。
  旧冷箱氢气分离系统在装置开车状况下无法单独切出,今年,公司制订了科学、可靠的打压查漏方案,利用短暂的停车时机,找到了旧冷箱系统中一模块的泄漏点。通过实施局部改造,消除了泄漏点对生产造成的诸多影响。
  经2个多月的监测显示,装置运行效果良好,丙烯制冷压缩机系统不凝气、丙烯中含有大量氢气的现象得到彻底根除;丙烯制冷系统丙烯补充量每月减少1284吨,大机组运行效率明显提升;丙烯制冷压缩机高压蒸汽消耗量每小时下降2~3吨。另外,裂解气压缩机的投油负荷每小时提高3吨;乙烯精馏塔釜损失由0.72%降到0.26%,每年可降低乙烯损失300吨;乙烯装置能耗同比下降15千克标油。年创经济价值可观。
“不但在节能降耗方面取得了可观的经济效益,更重要的是消除了重大隐患,大大增强了24万吨小乙烯装置的安全稳定运行。”石化厂副厂长岳德强说。
友情链接