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金陵石化炼油运行一部全面实现热供料
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金陵石化炼油运行一部全面实现热供料
2010-04-16
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中国石油石化工程信息网
[中国石化新闻网2010年4月14日] 原料热供,既可以降低上游装置的冷却负荷,也可以提高下游装置的原料换热温度,同时减少了罐区维温加热和油品机泵转输电力,全面降低能耗,减少罐区油品输转损失。
1月31日,金陵石化炼油运行一部Ⅲ常减压浅减三线和深减二线热料率先开始直供Ⅱ加氢裂化装置;2月4日轻柴热供Ⅱ柴油加氢;2月5日Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ常减压蜡油热供260万吨/年蜡油加氢。3月份以来运行部重点进行了260万吨/年蜡油加氢装置的精制蜡油直供Ⅱ催化裂化装置的试验。原料热供对装置的操作要求提出了新的标准,上下游装置间关联度更加密切,任何一套装置的生产波动会对两套甚至更多装置产生影响,因此更需要精细化的操作与管理。
Ⅲ常减压热料直供措施既实现了低温热的有效利用,循环水及空冷风机部分停用又降低了装置循环水及电的消耗,计算下来每小时可节约循环水30%、节电8%,装置整体能耗降同比降低10%以上。与此同时接受Ⅲ常蜡油直供的Ⅱ加氢裂化装置原料温度上升25℃,原料与柴油换热量减少,低压自发蒸汽温度升高20℃,因此作为溶剂再生塔底热源的中压蒸汽每小时减少1t,装置能耗降低0.5个单位左右。
针对前期实施的一、二次装置热供或直供工作中暴露出来的问题,运行部进一步细化方案,对流程或配套上存在缺陷的上报委托设计,有条件的直接上ERP工单整改。Ⅱ加氢裂化增加热料单独进装置控制和计量设施,避免与罐区供料互顶增加压降损失,同时在Ⅲ常减压装置内增加冷料线的柴油顶线流程,确保冷料线热备;蜡油加氢增加去Ⅰ催化裂化直供流程,同时在常减压热料线上增加风动阀,保证在上、下游装置生产波动时能够及时切换流程,避免次生事故发生;Ⅱ汽油加氢装置增加200#溶剂油热供流程,同时完善管线、容器保温,减少散热损失。
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