胜利石化总厂成品油质量升级项目启动
[吐哈石油报2010年8月21日] 今年以来,吐鲁番采油厂采油工程室青年油水井分析小组把分析重点放在水井增注措施优化上,结合实际提出可行方案,在实践中锻炼检验了青年技术人员的分析应用能力。
葡5-2井在近十年中采取常规吐酸和粘土酸酸化,有效期短,效果不理想。针对这一问题,注水岗青年油水井分析小组认真总结以往工作经验,调研分析欠注原因,结合水质、地层岩性、酸液评价等方面对比研究,小组成员大胆提出使用多氢酸降压解堵,使用后效果显著,有效期大大延长,目前有效期已超过四个月,证实这种新型酸液在葡北神泉油田有良好推广价值。
葡北5-2井于1997年新投生产, 1998年为补充地层能量开始注气,1999切换为注水至今。该井在钻井过程中钻井液密度为1.21-1.3g/立方厘米,钻井液泥饼堵塞井眼附近储层造成近井地带污染;注水过程中,注入水中固体悬浮物、细菌及其代谢产物以及注入水质与地层水不配伍生成的无机垢沉淀造成储层进一步污染;随着注水时间增长,注水压力持续增高,由初期15MPa,120立方米/d,到目前的25MPa、80立方米/d。为增强该区块地层压力,加强水驱能量,需实施解堵措施,提高注水量。
考虑本区块酸化层位储层岩石为细砂岩,石英含量、粘土矿物高,为了加强对石英溶解,降低粘土的防膨,避免酸液与钙质矿物作用而产生氟化钙等二次沉淀堵塞孔隙,影响解堵效果。小组成员在组长单慧玲的带领下进行集中分析,通过以往其它酸液体系解堵效果评价比对,提出深部酸化的多氢酸体系解堵。该酸液体系与地层作用时,多氢酸可以减少沉淀的生成,抑制HF与粘土以及硅铝酸盐反应活性,并且使地层形成亲水表面,有利于注水。该井于近期通过实施多氢酸解堵,注水情况由解堵前的25MPa、80立方米/d,降到目前的12MPa、150立方米/d,注水压力明显下降,取得良好的酸化效果。该酸液体系在该区块的酸化效果和有效期明显优于常规土酸、缓速土酸等体系,为后期该区块的水井增注开辟了新途径。
