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齐鲁炼厂减压炉停烧重油取得突破
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齐鲁炼厂减压炉停烧重油取得突破
2008-09-18
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中国石油石化工程信息网
[中国石化新闻网2008年9月16日] 最近一段时间以来,对于齐鲁炼厂联合装置车间生产主任张召利来说,非常忙碌,他每天一上班,总是先到一常减压炉002看看炉子的运行情况,然后密密麻麻的记录一些数据,有时还在自言自语地说着什么……大家不要觉得奇怪,他这是在对比炉子的运行数据。据了解,联合装置一常减压炉自6月27日改烧瓦斯气以来,在满足装置正常生产的前提下,已成功停烧燃料油近3000吨,节约燃料油成本1500余万元。
随着140万吨/年延迟焦化装置的开工正常,齐鲁炼厂为有效缓解瓦斯过剩的矛盾,利用今年6月份装置停工检修的有利时机,对联合装置一常减压炉002燃烧器进行了技术改造,采用洛阳高新柯恒石化技术有限公司LGH技术方案,使减压炉由燃烧渣油改为瓦斯气,从而终结了减压炉燃烧渣油的历史,每小时可节约燃料油2吨。据负责此次改造的张召利主任介绍,一常减压炉实施燃烧器改造后,一是减压炉的燃烧状况较之前有了明显改善,火焰高度大幅降低,消除了以往火焰顶部发散、偏高的现象,同时,也使得以往火焰偏高导致炉顶衬里脱落的现象得以大大改善;二是尽管改造后的减压加热炉002还未进行现场实际标定,但就目前减压炉的操作状况看,在相同的加工负荷条件下,炉002的炉膛温度由改造前的780℃左右降至目前的700℃左右,排烟温度由改造前的220℃左右降至目前的200℃左右。可以说改造后的新型燃烧器大大提高了加热炉的热效率。
当前,齐鲁炼厂正在制定措施着手对加热炉的运行状况进行标定,同时,也在制定措施着手对二常、三常的减压炉进行技术改造,以达到节约燃料油的目的。
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