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炼油与石化工程

兰州石化炼油厂不断降低生产消耗

2008-05-14   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [《信息周刊》2008年第18期] 兰州石化炼油厂走节约型发展之路,不断降低生产消耗。2007年,该厂在技术经济指标全面提升的基础上,节水27.2万t、节能3.8万t标煤。2008年前两个月,节水量达到31.3万t。
   该厂第二套常减压装置低温余热系统经过技术改造,低温余热成了原油罐区原油升温的热源,这项改造回收的低温余热折合燃料油达2044t/a。炼油系统以前大多采用蒸汽加热,他们通过实施热水伴热改造,建了热水站及配套设施,减少了蒸汽消耗,每年节约1.3万t标煤。通过开展二套PSA装置节能攻关,将MTBE的冷凝水接到真空泵上,将其转化成设备的软化水,实现了MTBE冷凝水的重复利用。
   同时,该厂采用两酸净化水为常减压塔顶注缓蚀剂配剂,节约软化水3.2万t/a。通过更新回注泵,将11单元二级脱盐罐的注水用作一级脱盐罐注水,节约软化水1.2万t/a。烷基化装置的配碱用水改为空冷回用水后,每月节约新鲜水100t。24单元一段脱油滤液循环改造项目实施后,每吨产品的燃料气消耗下降了3.21kg、电耗下降3.49kWh。MTBE装置原料加热器经过改造,每月节约144t蒸汽。
   该厂在三套常减压、两套催化裂化装置并行,原料加工量大幅增加的情况下,采取“源头分流、优化操作”的办法,通过稳定PSA装置运行,平衡系统干气,回收干气中的C2组分作为乙烯装置分离系统的原料,节约石脑油用量,可节约石脑油12.6万t/a,创效可达1.35亿元,同时可减少二氧化碳的排放量6.9万t/a。
   在重油催化裂化装置能量回收系统,该厂采用了先进的余热锅炉系统,将余热锅炉副产的蒸汽和电力用于整个炼油系统,大幅降低了炼油生产的消耗。500万t/a常减压装置采用夹点技术优化原油换热网络,在不影响换热终温的情况下,将低温余热用于动力厂水处理加热生水,节约循环水235t/h。
   为了从根本上节约使用能源,兰州石化炼油厂不断优化生产工艺,先后关停了40万t/a丁烷脱沥青、第一套催化裂化装置、第二套溶剂脱蜡装置、第三套溶剂精制装置、18单元等一批能耗高的生产装置,推进了全厂能耗物耗的下降。
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